【例4-52】 德国MAHO公司MH800G镗铣床,配置飞利浦公司CNC5000数据系统。立卧转换中断的故障。
故障现象:执行M53指令、立卧转换中断。出现报警E116“TOOL CHANG POS ZNCORR AT MAG RUN”(刀库运行时换刀位置不正确)。
故障检查与分析:正常情况是当CNC执行M53指令时,完成X轴、Y轴、回零到位及换刀机械手手臂移出、夹手张开、立铣头摆动等,直到机床各动作的初始复位,立卧转换过程完毕。现由于故障使动作不能连续完成。中途停止,原因认为有两点:一是反馈信号中断;二是RAM随机存储器程序丢失。测量反馈信号均正常后我们重装了RAM存储器。方法如下:逐项把RAM存储器中的内容传出暂存在微机中,拆掉CNC存储器后备电池连线,更换电池,再连接好电池连线,把程序重新装入存储器,则机床恢复立卧转换功能。
同时还用手动推液压阀芯,用每一机械动作完成到位的方法检查了每一机械动作的分解过程,从而进一步证明问题不在机械故障方面。
【例4-53】 青海一机床制造XH754镗铣床,配置美国AB8400系统。CNC电源无输出故障。
故障现象:机床送电,CRT无显示,查NC电源+24V、+15V、-15V、+5V均无输出。
故障检查与分析:由于没有图样资料,只能按印制电路板上的元件、印制电路,边测量边绘制原理图的方法逐步从电源的输入端开始查,当查到保险后的电噪声滤波器时发现性能不良,后面的整流、振荡电路均正常,拆开噪声滤波器外壳发现里面烧焦,我们测量了数据重新复制了一个,装上后使用正常,故障排除。
如用户遇到无法修复的电源时,可采用市面出售的开关电源,电压等级、容量符合要求的情况下将-5V的电源引到CNC就能保证运行。
【例4-54】 X轴超越基准点故障。
故障现象:机床正常加工中在M17指令结束后X轴超过基准点,快速负向运行直至负向极限开关压合,CRT显示B3报警,机床停止。此时液压夹具未放松,门不解锁,操作人员也无法工作。
故障检查与分析:742MCNC型数控镗铣床由英国EX-CELL-O公司引进,采用德国海德汉(Heidenhain)的TNC145C数控系统。分析认为:①机床安装调试运转时,可能出现这种故障。但调试好光栅尺及各限位开关位置后,已经过较长时间正常使用,并且是自动按程序正常加工好几件工件,因此故障不出自程序和操作者;②人工解锁:按故障排除键,B3消失,打开机床前右侧门,扳动X轴电动机轴,使X轴向正向运行,状态选择开关置于手动移动位置,按X-或X+键、X轴也能正常移动,状态选择开关置于基准点返回位置,按X-键,X轴向负向移动超过基准点不停止,X轴超越报警B3又出现。图像上INAXIS,Z、X向不出现X,根据这一故障现象,极可能是数控柜内部CNC系统接收不到X参考点I0或Ua0参考脉冲;③检查相关的X轴向限位开关及信号,按PC及O键、PC状态图像显示后分别输进E56.4、E56.5,按压X向限位开关,“0”和“1”信号转换正常,说明是光栅尺内参考标记信号、参考脉冲传送错误或没建立。用示波器检查接收光栅尺信号处理放大的插补和数字化电路EXE部件输出波形,移动X轴到参考点处无峰值变化,则证明信号传递、参考点脉冲未形成。基本可以断定光栅尺内是产生故障的根源。
故障处理:拆卸X轴光栅尺检查,发现密封唇老化破损后有少量断片在尺框内。
该光栅尺是德国HEIDENHAIN生产的LS型,结构精致、紧凑。细心将光栅尺头拆开,取出安装座与读数头,清理光栅框内密封唇断片及油污,用白绸、无水乙醇擦洗聚光镜、内框及光栅。重新装卡参考标记。细心组装读数头滑板、连接器、连接板、安装座、尺头,按规范装好光栅尺、插上电缆总线、问题便得到解决。为了避免加工中油污及切屑进入光栅尺框内再发生故障,将原坏密唇中形状未变的选一段切开,进行断面形状尺寸测绘、做图,制作密封唇模具,用耐油橡胶作新的密封唇,安装好光栅尺,现已正常使用多年未再次发生该故障。
注意事项:①光栅尺内参考标记重新装卡后或光栅尺拆下重新安装,不可能在原有位置,所以加工程序的零点偏移需实测后作相应改动,否则会出废品或损坏切削刀具;②因光栅尺内读数头与光栅间隙有较高要求,安装光栅尺时要校正好与轴向移动的平行度;③压缩空气接头有保护作用,不能忘记安装;④该故障再次发生后,应首先检查在PC状态镜像X轴向限位开关E56.4、E56.5的信号转换情况,如“1”不能转换成“0”,或“0”不能转换成“1”。否则可能是限位开关坏或是过渡保护触头卡死不复原。该机第二次出现X轴丢失参考点故障就是这种原因。
【例4-55】 加工精度变低,定位误差大的分析和处理。
故障现象:该机床在加工中精度变低,定位误差大。(www.xing528.com)
故障检查与分析:该机床是BFT130型数控镗铣床,采用德国Heidenhain数控系统TNC145C,并配有该公司高精度的反射式光栅尺LB326作位置检测。伺服驱动采用直流伺服系统TUD6。
机床在加工中,机床加工精度是保证加工的稳定性和一致性的关键,其主要取决于位置控制的高定位精度及速度控制的高调速精度,由于故障特点的定位误差大,所以着重分析前者。
位置控制误差的确定,主要从两方面考虑:①测量装置的测量误差;②位置控制的系统误差。前者由传感器的固有误差及调整、校正来决定。后者则由位置调节器自身设计结构及有关参数的设定来改变的。按有关规程对测量系统进行了校正,然后重点分析了位置调节器的结构参数。
为明确分析位置调节器与定位精度的关系,从自动控制系统中引入稳态品质因数这个概念,以描述伺服系统跟踪目标的能力,包括:
速度品质因素:
式中 Qsr——系统传输的速度;
esr——速度的稳态误差。
式中 Qsr——系统传输的加速度;
esa——加速度的稳态误差。
故障处理:根据以上公式,按品质因素定义,要提高精度,增强目标跟踪能力就要减小稳态误差,提高品质因数。从上式看,加速度品质因数与开环增益K有关。找到参数Kd,即
Kd=1/K
试将Kd从原0.2减小即增大K值,从而增大品质因素Ka,提高定位精度。
实际调整是有效的,通过调整结构参数,提高了定位精度,符合了加工精度要求。
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