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工作台系统故障实例与诊断优化方案

时间:2023-06-23 理论教育 版权反馈
【摘要】:XK715F数控铣床工作台动作异常故障分析与处理。该机床已使用近10年,现经常发生一些工作台轴向动作异常的故障,其中与机械有关的故障也不乏其例。因故障发生时,虽然CRT没有报警信号显示,但伺服轴向故障明显,故可采用交换法判断故障部位。经检查,不难确定故障部位在Y轴伺服电动机与该轴向的机械传动链路内。经装机调试后,故障消除。

工作台系统故障实例与诊断优化方案

【例2-80】 XK715F数控铣床工作台动作异常故障分析与处理。

故障现象:自动或手动方式运动时,发现工作台Y轴方向位移过程中产生明显的机械抖动故障,故障发生时系统不报警。

故障检查与分析:XK715F型工作台不升降数控立式铣床(规格:500mm×2000mm),所配数控系统为FANUC-BESK 7CM系统。该机床已使用近10年,现经常发生一些工作台轴向动作异常的故障,其中与机械有关的故障也不乏其例。分析认为:①因故障发生时系统不报警,同时观察CRT显示出来的Y轴位移脉冲数字量的变化速率均匀(通过观察X轴与Z轴位移脉冲数字量的变化速率比较后得出),故可排除系统软件参数与硬件控制电路的故障影响;②因故障发生在Y轴方向,故可采用交换法判断故障部位;③经交换法检查判断,故障部位在Y轴直流伺服电动机与丝杠传动链路一侧;④为区别机电故障,可拆卸电动机与滚珠丝杠间的挠性联轴器,单独通电试机进行电动机检查判断(在手动方式状态下进行试验检查),检查结果表明,电动机运转时无振动现象,显然故障部位在机械传动链路内;⑤脱开挠性联轴器后,可采用扳手转动滚珠丝杠进行手感检查,通过手感检查,也可感觉到这种抖动故障的存在,且丝杠的全行程范围均有这种异常现象,故怀疑滚珠丝杠副及有关支承有问题;⑥将滚珠丝杠拆卸检查,果然发现丝杠+Y方向的平面轴承(8208)有问题,在其轨道表面上呈现明显的压印痕迹;⑦将此损伤的轴承替换后,故障排除;⑧经分析,Y轴方向上的平面轴承出现的压印痕迹,只有在受到丝杠的轴向冲击力时才有可能产生,反映在现场的表现上,即只有在+Y轴方向发生超程时才可能产生,据了解,此机床在运行过程中确实发生过超程报警;⑨为防止上述故障再次发生,须仔细检查+Y轴方向上的减速、限位行程开关是否存在机械松动或电气失灵故障。

故障处理:采用同型号规格的轴承替换后,故障排除。

说明:由于上述故障是常见易发故障,此故障一旦发生还容易造成滚珠丝杠、支承的损伤,故必须加强日常维护检查,避免轴向超程的故障危害。(www.xing528.com)

【例2-81】 XK715F型数控铣床工作台Y轴轴向抖动故障分析及处理。

故障现象:手动方式运行时,发现工作台Y轴方向运行时存在明显的抖动(振动)现象,CRT没有报警信号显示。

故障检查与分析:该机床系上海第四机床厂生产的工作台不升降数控立式铣床,数控系统采用了FANUC-BESK 7CM系统。因故障发生时,虽然CRT没有报警信号显示,但伺服轴向故障明显,故可采用交换法判断故障部位。经检查,不难确定故障部位在Y轴伺服电动机与该轴向的机械传动链路内。为区别机电故障,按上例方法,拆开Y轴电动机与滚珠丝杠间的挠性联轴器,单独通电测试电动机。经检查,伺服速度控制单元Y轴伺服电动机正常,显然此抖动根源在机械传动链路一侧。参照随机技术文件中的“机床传动系统图”可知,Y轴的机械传动链路内只有滚珠丝杠螺母副及其支承,故将工作台拆下,按滚珠丝杠副的修理工艺,仔细检查,发现滚珠丝杠螺母中两滚道的钢球直径不一致,(因该滚珠丝杠副刚维护保养不久)估计维修人员在拆卸、保养清洗及装配过程中,不慎将两螺母中的滚动弹子弄乱(实际上两螺母滚道中的滚珠在制造厂是进行过严格选配的,这一点须特别引起重视)。以致造成螺母在丝杠副上转动不畅,时有卡死现象,故而引起机械传动过程中的振动或抖动现象。

故障处理:此类故障原因虽经查明,但修复还须格外仔细。参照滚珠丝杠副的修理工艺,应先将滚动弹子逐粒测量选配后,再按工艺步骤重新装配,调整预加载荷。经装机调试后,故障消除。

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