【例2-8】 某数控立铣,配备FANUC3MA数控系统,位置检测装置为与伺服电动机同轴连接的编码器。
故障现象:在运行过程中,Z轴产生31号报警。
故障检查与分析:查维修手册,31号报警为误差寄存器的内容不正确。根据31号报警提示,把误差设定值放大,将31号报警对应的机床参数由2000改为5000,然后用手摇脉冲发生器驱动Z轴,31号报警消除,但又产生了32号报警。32号报警表示为Z轴误差寄存器的内容超过±32767,或数/模转换的命令值超出了-8192~+8191的范围。为此将设定的机床参数由5000再改为3000,32号报警消除,但31号报警又出现。反复修改机床参数,均不能排除故障。误差寄存器是用来存放指令值与位置反馈值之差的,当位置检测装置或位置控制单元发生故障时,就会引起误差寄存器的超差,为此,将故障定位在位置控制上。位置控制信号可以用诊断号800(X轴)、801(Y轴)和802(Z轴)来诊断。将三个诊断号调出,发现800号X轴的位置偏差在-1与-2间变化,801号Y轴的位置偏差在+1与-1间变化,而802号的Z轴位置偏差为0,无任何变化,说明Z轴位置控制有故障。为进一步定位故障是在Z轴控制单元还是在编码器上,采用交换法,将Z轴和Y轴驱动装置和反馈信号同时互换,Z轴和Y轴伺服电动机不动,此时,诊断号801数值变为0,802号数值有了变化,这说明Z轴位置控制单元没有问题,故障出在与Z轴伺服电动机同轴连接的编码器上。
故障处理:更换编码器,故障排除。
【例2-9】 数控铣床伺服电动机声响异常故障实例分析及处理。
故障现象:自动或手动方式运行时,发现机床工作台Z轴运行振动异响现象,尤其是回零点快速运行时更为明显。故障特点是,有一个明显的劣化过程,即此故障是逐渐恶化的。故障发生时,系统不报警。
故障检查与分析:该机床为上海第四机床厂生产的XK715F型工作台不升降数控立式铣床,数控系统采用了FANUC 7CM数控系统。
1)由于系统不报警,且CRT及现行位置显示器显示出的Z轴运行脉冲数字的变化速度还是很均匀的,故可推断系统软件参数及硬件控制电路是正常的。
2)由于振动异响发生在机床工作台的Z轴方向(主轴上下运动方向),故可采用交换法进行故障部位的判断。经交换法检查,可确定故障部位在Z轴直流伺服电动机与滚珠丝杠传动链一侧。
3)为区别机、电故障部位,可拆除轴电动机与滚珠丝杠间的挠性联轴器,单独通电测试轴电动机(只能在手动方式操作状态进行)。检查结果表明,振动异响故障部位在Z轴直流伺服电动机内部(进行此项检查时,须将主轴部分定位,以防止平衡锤失调造成主轴箱下滑运动)。
4)经拆机检查发现,电动机内部的电枢电刷与测速发电机转轴电刷磨损严重(换向器表面被电刷粉末严重污染)。
故障处理:将磨损电刷更换,并清除粉末污染影响。通电试机,故障消除。
【例2-10】 FANUC 3M系统数控铣床轴向伺服故障处理。
故障现象:机床在加工或快速移动时,X轴与Y轴电动机声音异常,Z轴出现不规则的抖动,并且当主轴起动后,此现象更为明显。
故障检查与分析:当机床在加工或快速移动时,Z轴、Y轴电动机声音异常,Z轴出现不规则的抖动,而且在加工时主轴起动后此现象更为明显。从表面看,此故障属干扰所致。分别对各个接地点和机床所带的浪涌吸收器件作了检查,并做了相应处理。起动机床并没有好转。之后又检查了各个轴的伺服电动机和反馈部件,均未发现异常。又检查了各个轴和CNC系统的工作电压,都满足要求。只好用示波器查看各个点的波形,发现伺服板上整流块的交流输入电压波形不对,往前循迹,发现一输入匹配电阻有问题,焊下后测量,阻值变大,换一相应电阻后机床正常。
【例2-11】 XK71 SF数控铣床Y轴电动机故障的处理。(https://www.xing528.com)
故障现象:机床按程序加工切削运行时,Y轴存在正方向运行正常,而反方向声响异常的故障现象,系统不报警。
故障检查与分析:数控系统配置FANUC 7CM系统,伺服电动机采用FANUC公司的大惯量无环流直流伺服电动机。分析认为:①由于系统不报警,且CRT显示出来的Y轴正、反向位移脉冲的数字变化速率是均匀的,故可排除系统软件参数及硬件控制电路的故障;②检测加工件尺寸基本符合图样要求,只是表面粗糙度略大,故又可排除伺服速度控制单元电路故障;③在外部检查中,发现Y轴直流伺服电动机温升较高,测其负载电流又远低于额定设定值参数,可排除电动机负载过重的故障;④为区别机械、电气故障,拆开电动机与滚珠丝杠间的弹性联轴器,单独通电试Y轴电动机,结果表明,故障部位在电动机一侧;⑤用手盘动电动机转子时,能明显地感觉到正转时手感轻松,而反转时手感较重,且有一种阻滞的感觉;⑥将电动机拆卸解体检查,发现定子永久磁钢有一块松动脱落,与转子有摩擦痕迹;⑦经检查,电动机定子的永久磁钢是采用强力胶贴接的,故使用中应严禁撞击或振动,尤其是拆装检修过程中更应注意,以防发生此类故障。
故障处理:采用环氧树脂胶或其他强力胶,将脱落的磁体贴牢,故障消除。
【例2-12】 XK715F数控铣床的伺服系统故障诊断。
故障现象:手动方式工作中,当轴向选择Y轴运行操作时,手摇脉冲发生器(与倍率选择开关档位及手摇速度无关),系统即发生07号、25号故障报警,同时可明显地观察到工作台Y轴运行速度特别高,机床无法工作。
故障检查与分析:XK715F数控铣床配置的FANUC 7CM系统。07号、25号ALARM提示Y轴停止过程中误差量超过了允许值(Y轴停止时误差过大),故而引起速度控制单元发生异常。由于故障轴向明显,故可直接采用交换法以快速判断故障部位。此例故障可先采用交换法的第二项检查内容,即“伺服直流电动机与速度控制单元故障判断方法”进行检查。经检查后可知,故障部位在Y轴伺服电动机一侧。经拆卸解体检查,测速电机线组、旋转变压器线阻、内部线路连接、电动机转子线阻、电刷接触情况及外部航空插件等均无明显故障,故重新装配后空载试车(将电动机与滚珠丝杠的挠性联轴器脱开)故障仍旧存在。由于此故障部位仅局限在Y轴电动机上,故重新拆机检查。经分析,故障现象是Y轴停止,速度误差超限,肯定与速度环或位置环有关,反映在电动机内部即与测速发电机旋转变压器有关。为了快速判断故障部位,可继续采用交换法进行检查,即分别将X轴伺服电动机的旋转变压器、测速发电机与Y轴电动机的交换。当拆开X轴电动机的罩壳,准备拆卸测速发电机时,意外发现此电动机测速发电机的电刷架位置与Y轴的不同,正好相差一个90°的角度。因X轴电动机正常,故将Y轴电动机测速发电机的电刷架按X轴电动机的位置重新安装调整好,经通电试车(只能在手动方式下试车),Y轴运行正常。
故障处理:将Y轴电动机装于机床上,安装调好挠性联轴器,通电试车,故障排除。
说明:据了解,发生此类故障的原因,系维修人员在电动机维护保养时,不慎将此位置弄错。事实上这一类问题在维护保养过程中是极易发生的错误。应采用外部刻线标记加以避免。
【例2-13】 数控立式铣床05、07号故障报警的处理。
故障现象:自动方式运行中,系统因电网瞬间跳闸而中断,恢复供电后,NC重新通电开机时,当伺服单元主接触器(MCC)刚一吸合,即发生05、07号报警,经复位操作,系统无法正常(此类故障以前也时有发生,不同的是,经复位操作后能使系统恢复正常)。
故障检查与分析:该机床为上海第四机床厂生产的XK715F型数控立式铣床,数控系统采用了日本FANUC 7CM系统。05、07号ALARM系数控机床伺服系统发生异常,其故障原因很多,在外观检查中发现,Z轴逆变交流回路熔断器(30A)与控制熔断器(1.3A)同时断两相的故障现象,显然Z轴伺服控制电路内存在严重的短路性故障。采用分割法与电阻法检测时发现,有一块大功率逆变可控晶闸管模块(A50L=5000-0017、50A/400V)击穿短路。经分析,引起逆变模块烧损的原因,不外乎是电源电压瞬间过压、模块的触发电路异常、负载过重或短路以及组件质量欠佳。由于有些问题一时难下结论,例如:逆变组件的质量、电源瞬间过压等,又不能轻易更换价格昂贵的逆变模块,以免造成不必要的损失。经分析,该模块使用多年无异常,器件质量欠佳暂可排除,电网因故瞬间跳闸问题,以前也时有发生,估计还有其他原因。经详查,果然发现接触器(MCC)的放电常闭触点存在严重的烧蚀现象。估计此触点在断电瞬间因粘连不易脱开,从而引发负载电路的短路性故障的可能性极大。实际上起动接触器(MCC)触点的烧蚀有一个劣化过程,当其不太严重时,虽然也会导致系统中断,引发05、07号ALARM,但还不至于烧损模块。这就是上述故障现象中提示的,故障时有发生且能恢复的原因,当然,久而久之必然导致上述恶果。因此,检修中对MCC触点的检查,应是个不容忽视的环节。
故障处理:更换逆变模块的同时,将接触器(MCC)也同时更换,故障排除。
说明:事实表明,在维修中对于那些一时难以确定的疑难故障,为避免器件受损,应提倡采用原理分析法,势必找出“病症”的根源,这对于防范故障扩大,避免不必要的损失尤为重要。
另外,对于PCB板上损坏的元器件的更换问题,建议切勿盲目采用熔开焊点拆除原器件的更换方法。这是由于数控系统上广泛采用的PCB板,大多采用多层敷铜板,而板上器件的安装是在制造厂经特殊工艺(如压接成形、波峰焊接等)完成的,其内部电路走向及元器件的内部连接关系极为复杂,弄不好极易造成故障的扩大。为确保更换板上元器件的可靠进行,可采用下述经实践证明确实可行的方法。
对于多引脚的集成电路块,可在原损坏的集成电路引脚根部,用锋锐的小刀或薄锯片来回划几下,一般即可轻易地将其引脚折断(事实表明,对于一般的集成电路的引脚看似粗大,实际上其根部与塑封处的连接极为薄弱)。然后将新器件的引脚采用无感电烙铁(或普通电烙铁断电后使用)上好焊锡,再按电路要求分别焊在原折断的引脚上,检查一遍无虚焊或短路后,全部更换工作便告完成,而对于其他分立器件的更换(如阻容、电感、变压器、半导体器件等)就更简便了。因为一般分立元器件的开距都较大,故只需剪断原损坏器件的引脚,然后将新器件的引脚分别对齐原剪断的引脚焊好就行了。
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