故障现象:机床按程序加工切削运行时,Y轴正方向运行正常,而反方向声响异常,系统不报警。
故障诊断:数控系统配置FANUC-BESK 7CM系统,伺服电动机采用FANUC公司的大惯量无环流直流伺服电动机。
①由于系统不报警,且CRT显示出来的Y轴正、反向位移脉冲的数字变化速率是均匀的,故可排除系统软件参数及硬件控制电路的故障。
②检测加工件尺寸基本符合图样要求,只是粗糙度略大,故又可排除伺服速度控制单元电路故障。
③在外部检查中,发现Y轴直流伺服电动机温升较高,测其负载电流又远低于额定设定值参数,可排除电机负载过重的故障。
④为区别机械、电气故障,拆开电动机与滚珠丝杠间的弹性联轴器,单独通电试Y轴电动机。结果表明,故障部位在电动机一侧。
⑤用手盘动电动机转子时,能明显地感觉到正转时手感轻松,而反转时手感较重,且有一种阻滞的感觉。
⑥将电动机拆卸解体检查,发现定子永久磁钢有一块松动脱落,与转子有摩擦痕迹。
⑦经查,电动机定子的永久磁钢是采用强力胶贴接的,故使用中应严禁撞击或振动,尤其是拆装检修过程中更应注意,以防发生此类故障。
故障处理:采用环氧树脂胶或其他强力胶,将脱落的磁体贴牢,故障消除。
【例7-9】加工大导程螺纹时,出现堵转现象。
分析与处理:
开环控制数控机床CNC装置的脉冲当量一般为0.01mm,Z坐标轴G00指令速度一般为2000~3000mm/min。
开环控制的数控车床的主轴结构一般有两类:一类是由普通车床改造的数控车床,主轴的机械结构不变,仍然保持换挡有级调速;另一类是采用通用变频器控制的数控车床,主轴实现无级调速。这种主轴无级调速的数控车床在进行大导程螺纹加工时,进给轴会产生堵转,这是高速低转矩特性造成的。(www.xing528.com)
如果主轴无级调速的数控车床加工10mm导程的螺纹时,主轴转速选择300r/min,那么刀架沿Z坐标轴需要用3000mm/min的进给速度配合加工,Z坐标轴步进电动机的转速和负载转矩是无法达到这个要求的,因此会出现堵转现象。如果将主轴转速降低,刀架沿Z坐标轴加工的速度减慢,Z坐标轴步进电动机的转矩增大,螺纹加工的问题似乎可以得到改善,然而由于主轴采用通用变频器调速,使得主轴在低速运行时转矩变小,主轴会产生堵转。
对于主轴保持换挡变速的开环控制的数控车床,在加工大导程螺纹时,主轴可以低速正常运行,大导程螺纹加工的问题可以得到改善,但是粗糙度受到影响。如果在加工过程中,切削进给量过大,也会出现Z坐标轴堵转现象。
【例7-10】步进电动机驱动单元的常见故障——功率管损坏。
分析与处理:步进电动机驱动单元的常见故障为功率管损坏。功率管损坏的原因主要是功率管过热或过流造成的。要重点检查提供功率管的电压是否过高,功率管散热环境是否良好,步进电动机驱动单元与步进电动机的连线是否可靠,有没有短路现象等,如有故障要逐一排除。
为了改善步进电动机的高频特性,步进电动机驱动单元一般采用大于80V交流电压供电(以前有50V),经过整流后,功率管上承受较高的直流工作电压。如果步进电动机驱动单元接入的电压波动范围较大或者有电气干扰、散热环境不良等原因,就可能引起功率管损坏。对于开环控制的数控机床,重要的指标是可靠性。因此,可以适当降低步进电动机驱动单元的输入电压,以换取步进电动机驱动器的稳定性和可靠性。
【例7-11】南京大方JWK系统步进电动机失步故障的处理。
故障现象:步进电动机失步。
故障检查与分析:该数控系统为南京大方股份有限公司生产的JWK经济型数控系统。在日常维修中,发现有些系统容易失步,且伴有功放管容易烧坏的现象。修复后在试验台上运行完全正常,装上机床后,在运行时却出现失步现象。检查计算机输出信号正常,可见问题出在功放部分,而功放板元器件均未发现损坏,且在试验室运行正常。为查出故障原因,用示波器在机床运行时实测各点波形,结果发现C点波形是不正常的,失步由此引起。根据C点波形分析,5VT14没有可靠截止,C点电位下降,导致5VT16、17不能可靠饱和而处在放大状态,限制了输出电流,步进电动机力矩变小,带载能力下降,所以机床出现失步现象。功放管5VT16、17由饱和变为放大状态后,管压降增大,管子功耗增加,所以功放管容易烧坏。综上可见,C点波形失常会引起失步故障,同时伴有功放管极易烧坏现象。
是什么原因导致C点波形异常?经分析,是由于5VT11光耦管性能差和设计上欠妥引起的。5VT11正常该管导通时,A点电位值很低,接近零位;B电位约0.7V,5VT14能可靠截止。当5VT11性能异常,该管导通时,A点电位值偏高,B电位随之升高,使5VT14导通,集电极电位下降,而使5VT16、17由饱和转向放大状态,从而引起上述的故障。
故障处理:①选用性能好的元器件;②对线路稍作改动,即在晶体管5VT14基极增加一个二极管,当B点电位偏高时,使5VT14管不受影响,保持可靠截止;③改用该系统改进型线路,例如JWK—5/3T。光耦管后接与非门,工作更可靠。我们采用方法②排除故障,机床运行良好,效果颇佳,再测各点波形均正常。
【例7-12】经济型数控机床的起动、停车影响工件的精度。
分析与处理:步进电动机旋转时,其绕组线圈的通、断电流是有一定顺序的。以一个五相十拍步进电动机为例,起动时,A相线圈通电,然后各相线圈按照A→B→B→BC→C→CD→DE→E→EA→A所示顺序通电。A相称为初始相,因为每次重新通电的时候,总是A相处于通电状态。当步进电动机旋转一段时间后,通电的状态是其中的某个状态。这时机床断电停止运行时,步进电动机在该状态初结束。当机床再次起动通电时,步进电动机又从A向开始,与前次结束不一定是同相,这两个不同的状态会使偏转若干个步距角,工作台的位置产生偏差,CNC对此偏差是无法进行补偿的。
数控机床在批量加工零件时,如果因换班或者有其他原因断电停车,或者断电停车更换加工零件,根据上述的原因,这时所加工的零件尺寸会有偏差。可以通过检测步进电动机驱动单元的初始相信号,使机床在初始相处断电停车解决这个问题。另一种解决方法是在数控机床上安装机床回参考点。
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