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Q4土施工技术的优化策略

时间:2023-06-23 理论教育 版权反馈
【摘要】:淤泥层及承载力相对较低的Q4 土采用水力冲淤技术开挖,其余采用反铲配自卸车开挖。图2-18Q4土分层开挖示意图2.3.5.3弃渣施工技术原弃渣施工方案。

Q4土施工技术的优化策略

Q4 土开挖面积大,开挖量约656×104m3,且大部分布置于水塘部位,导致Q4 土表面有较厚淤泥层。淤泥层及承载力相对较低的Q4 土采用水力冲淤技术开挖,其余采用反铲配自卸车开挖。

2.3.5.1 水力冲淤技术

淤泥不仅含水量高、孔隙比大,且渗透性差、压缩性高、结构强度低,具有明显的触变性和流动性,一旦受到扰动,淤泥结构即从絮凝状态(胶粒凝聚)变成某种程度的分散结构(胶溶现象),结构强度急剧降低,造成在平地开挖比较困难。

由于下水库石渣料源数量有限、路基箱成本过高,决定采用水力冲淤施工技术。水力冲淤技术采用泵吸抽排,同时辅以高压水枪冲淤,冲淤用水从泊口河抽取,在渣场布置淤泥沉淀池。处理深度1m~3m,冲淤采用5 台6PN-150 型泵机(扬程16m,功率22kW);抽淤采用5 台同前型号泵机,最大效率2~3×104m3/泵组·月。围堤Ⅲ区堤2+010~堤2+180 段采用了水力冲淤技术,此部位为下水库围堤开挖深度最低的部位,其原始地面高程约为5.0m、最低开挖高程为-7.8m,总开挖高度为12.8m,同时该部位多为池塘、水系发达。自2008年5月至10月,运用水力冲淤技术完成Q4 土开挖约28×104m3,较大的减轻了用常规手段进行Q4 土开挖的困难。现场施工作业情况如图2-17所示。

图2-17 水力冲淤施工现场作业照片

水力冲淤技术施工优点主要有以下几个方面:

(1)由于直接抽排至弃渣场,不需修筑施工道路,一定程度上缓解了石渣料紧缺的现象,也降低了相应的自卸车运输及渣场推平成本,同时现场施工道路安全情况大为改观;

(2)水力冲淤受地形和天气影响较小,开挖施工进度能够得到保证;

(3)采用工业用电作为其动力来源,一方面降低了施工成本,另一方面减少了大气污染。

2.3.5.2 薄层开挖技术

淤泥下部的Q4 土由于含有粉质黏土、泥炭质土、黏土等成分,不宜采用冲淤抽排,故仍采用自上而下分层开挖施工方法。由于Q4 土承载力较低,其含水量随垂直高度降低而增大,承载力也相应降低,开挖时会出现因开挖卸荷而自动坍落,或大型设备产生沉陷等情况,因此施工时必须控制开挖层厚,一般控制在3m以内。薄层开挖采用1.2m3~1.5m3 斗容反铲装料、15t、20t 自卸汽车出渣。同时为确保土方开挖时道路的畅通,施工期间在道路上铺设路基箱或约1m厚石渣料垫路基,以防止车轮下陷,如图2-18所示。(www.xing528.com)

图2-18 Q4土分层开挖示意图

2.3.5.3 弃渣施工技术

(1)原弃渣施工方案。

根据合同文件土石方平衡,有202.4×104m3的Q3 土、353.6×104m3的Q4 土外弃,Q3 土基本达到Q4工程量的2/3,渣场弃渣考虑150m间距修筑方格网施工支线道路,施工主路及支路路基均采用Q3 土修筑,路基上填筑一层石渣作为路面,方格网中间采用条带间隔弃渣,即Q3 土先行弃渣形成约8m宽临时弃渣道路,Q4 土弃渣利用Q3 土弃渣临时道路跟进,如图2-19所示。

图2-19 原弃渣施工方案示意图

(2)实际弃渣施工方案。

开工后,根据已开挖揭露的地质情况分析,实际Q3 土工程量可能远少于合同工程量,按照参建各方要求:Q3 土不得外弃至渣场,全部用于围堤填筑。故渣场弃渣均为Q4 土,没有Q3 土修筑弃渣卸料平台,只有进出水口和围堤开挖的石渣可作为施工主干道、施工支线道路修筑料源,且料源工程量有限。因此渣场弃渣方案调整为:先进行施工主干道修筑,然后垂直于主干道方向按照50m间距布置施工支线道路,形成多个长条形弃渣池;弃渣车辆在施工支线道路进行卸料,先采用推土机推送入池,再采用反铲铺垫路基箱接力甩渣。施工主干道宽约10m,施工支路宽8m。根据渣场地形及设计弃渣顶高程,渣场大面弃渣深度为4m~6m,弃渣将分两层进行,每层层厚2m~3m,相应的弃渣道路也分为两层修筑,路面采用石渣或风化料分层进行填筑,层厚约1.5m,D85 推土机推平,20t 振动碾碾压密实,如图2-20所示。

图2-20 实际弃渣施工方案示意图

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