目前某厂的鼓风机风量由挡板调节,其风压H与风量Q的理想特性曲线可以用二次抛物线来拟合,如图7-11所示。
图7-11 鼓风机电动机运行时的H—Q曲线
某厂单机额定流量设计为锅炉额定负载时所需风量的75%(一般在锅炉风机容量设计时,鼓风机运行时具备带75%负载运行的能力,这主要是从机组运行的安全性出发的),即上图中的Q1点,锅炉额定负载下双机并列运行时的单机风量比Q1点小。现在以图中Q1点的风量和风压为参考量,其他点的风量和风压用标幺值表示,一般Hmax=1.3~1.5,在这里选取Hmax=1.4,假设图中2点的风量标幺值为a;其中a∈(0,1]。H—Q曲线可以表示为:
H=1.4-0.4Q2
P∝H×Q
将上式转化为:P=K×H×Q(K为常数) (7-1)
P1=K×1×1=K
P2=K×H×Q=K×(1.4a-0.4a3)
根据上述公式可得用挡板调节风量时,减小风量节约的电能比为:
ΔP/P1=1-1.4a+0.4a3,a∈(0,1) (7-2)
某厂鼓风机电动机平均功率P0=41kW,即实际运行时的功率P20;额定功率P10=75kW;电动机效率按照98%计算,平均功率P=40kW,额定功率P1=75kW;
ΔP/P1=0.53 (7-3)
将式(7-3)中的结果带入式(7-2)中可得:a=0.64
2.节能估算(见表7-1)
表7-1 节能估算
当引风机电动机采用变速调节控制时:H—R—Q之间的关系如图7-12所示。
图7-12 变速控制时风量为Q2的H—Q曲线
其中,理想的风道阻力曲线R是一条与风量有关的抛物线;H0为净风压;标幺值一般为0.2~0.4;在这里取H0=0.3进行估算。当风量为Q2时,R曲线可以用函数表示:
R=0.3+(1-0.3)×Q2=0.3+0.7Q2(www.xing528.com)
(7-4)
则:
P2′=K×(0.3Q+0.7Q3)/η (7-5)
其中,η为所使用变频器的效率,在此取η=0.95,可以得到表达式:
P2′/P2=(0.3a+0.7a3)/η(1.4a-0.4a3)
(7-6)
将某厂a=0.64的数据带入上式得到:
P2′/P2=0.5 (7-7)
P2′0=(40/2)/0.98=19kW(电动机效率为0.98)
节电百分比:(40-19)×100/40=50% (7-8)
由式(7-8)可知:从理论上讲,风机采用变频器变速调节以后,引风机用电量(包括变频器电能损耗)将会比以前少一半。通过对数据的分析可以看出变频改造后综合厂用电百分比下降0.64。每年带来的经济效益为:
40×0.5×6200×4/10000=49.6万度 (7-9)
根据以上数据分析可以看出,鼓风机电动机的变频改造每年可节约49.6万度电能。
(四)降低噪声试验
1)试验按照锅炉运行和操作规范进行。
2)试验线路图如图7-13所示。
图7-13 试验线路图
3)试验数据见表7-2。
表7-2 试验数据
通过对实验数据的对比分析,可以看出如果在鼓风机变频运行的情况下,频率降低,噪声会随之快速减低,实际上锅炉的运行效率基本上都在80%左右,工频50Hz运行的情况很少,基本上都是在工频35~40Hz左右,这样就可以有效地降低噪声对人体和环境的影响。
本文在数据的计算过程中,所用的数据模型都是理想化的,与鼓风机在变频改造后的实际运行曲线有一定出入。因而本文得到的数据与改造后的实际数据有一定误差,误差的正负都有可能出现。但是引风机电动机的变速调节控制改造后的效益是很明显的。
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