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NK-160加藤起重机吊臂伸缩缸自动回缩故障的诊断与排除

时间:2023-06-21 理论教育 版权反馈
【摘要】:某一台NK-160全液压汽车起重机,工作中出现重载荷时,吊臂伸出无力,当伸缩控制阀手柄处于中位时,出现吊臂稳不住,慢慢回缩的故障,吊车无法安全正常工作。于是拆解吊臂伸缩包,更换密封件,重装后试吊,故障依旧,未能排除。图6-24示出液压系统吊臂伸缩回路。现伸缩液压缸内新换了密封圈,密封不良予以排除。将裂纹处焊接修复装配后,吊臂自动回缩,故障得以消除。

NK-160加藤起重机吊臂伸缩缸自动回缩故障的诊断与排除

某一台NK-160全液压汽车起重机,工作中出现重载荷时,吊臂伸出无力,当伸缩控制阀手柄处于中位时,出现吊臂稳不住,慢慢回缩的故障,吊车无法安全正常工作。检查外部管线接头等,未发现漏油,一般分析判断为吊臂伸缩缸内活塞密封件密封不良,油液内泄造成。于是拆解吊臂伸缩包,更换密封件,重装后试吊,故障依旧,未能排除。

图6-24示出液压系统吊臂伸缩回路。操作阀3与伸缩液压缸5之间装有平衡阀4。平衡阀4的油路,一端与操作阀3的B口相连,另一端通过活塞杆内部油道与伸缩液压缸5的无杆腔a相通。操作阀3的A口通过活塞杆内油道与伸缩液压缸有杆腔相通,并与平衡阀4控制油口相连。当操作阀3处于图示位置时,滑阀处于中位。D口与B口封闭,来自液压泵P1的工作油,通过操纵阀3流回油箱。操纵阀A口、C口与油箱相通,无控制压力,平衡阀4处于关闭状态。同时B口也封闭,从而将伸缩液压缸无杆腔内的油锁闭,使伸出的吊臂保持在臂长的某一位置,吊臂在重力作用下不能回缩。

若伸缩液压缸5活塞密封不良,a腔压力油可窜入b腔,即使平衡阀4关闭,也会产生吊臂回缩。现伸缩液压缸内新换了密封圈,密封不良予以排除。

若平衡阀4内的单向阀密封不严,主柱塞滑阀损伤,密封不严;或阀卡住不能回位落座等原因,不能闭锁,但因操作阀B口关闭,吊臂也不应回缩。若同时B口关闭不严,油液内泄,a腔油将不能闭锁而导致吊臂回缩。

基于此分析,按下列方法作进一步检查。将吊臂伸出并负重,使操作阀处于中位,松开平衡阀至B口曲管接头,排出余油后,至不再有油流出。观察吊臂,仍然继续回缩,而平衡阀无油继续排出,说明平衡阀关闭严密,判断故障仍在伸缩液压缸内。

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图6-24 液压系统吊臂伸缩回路

1—液压泵 2—溢流阀 3—操纵阀 4—平衡阀 5—伸缩液压缸(www.xing528.com)

a—无杆腔 b—有杆腔

再次拆卸吊臂伸缩缸,拉出活塞杆,查看密封圈完好无损。经仔细检查,发现活塞端部有两处裂纹。伸缩液压缸结构见图6-25。B处裂纹呈现松动下陷趋势。活塞杆端为组焊件,A、B两处裂纹使无杆腔a与有杆腔b油路窜通。在伸缩液压缸、吊臂及载荷重力作用下,a腔压力油经A、B裂纹进入b腔,再经活塞杆内油道流入操作阀入口回油箱。维修人员装配时曾发现B处裂纹,因不了解活塞杆油路结构,未作处理,致使换了密封圈后也未能排除故障。将裂纹处焊接修复装配后,吊臂自动回缩,故障得以消除。

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图6-25 伸缩液压缸结构示意图

1—液压缸 2—活塞密封组件 3—定位套 4—活塞杆

A、B—裂纹 a—无杆腔 b—有杆腔

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