板框压滤机压紧时压力36.8MPa,过滤压力1.6MPa,在运行中板框持续压紧,中间的水从淤泥介质中渗出流走,由于压力较大的缘故,板块本身和滤布易出现损坏或堵塞。另外,由于油渍污泥的沾染,运输系统也常常会卡涩或行走不稳。
(一)板块本身的损坏
1.造成板块本身损坏的原因
(1)当污泥过稠或干块遗留时,就会造成供料口的堵塞,此时滤板间没有了介质只剩下液压系统本身的压力,此时板块本身由于长时间受压极易造成损坏。
(2)供料不足或供料中含有不合适的固体颗粒时,同样会造成板框本身受力过多以至于损坏。
(3)如果流出口被固体堵塞或启动时关闭了供料阀或出料阀,压力无处外泄,以至于造成损坏。
(4)滤板清理不净时,有时会造成介质外泄,一旦外泄,板框边缘就会被冲刷出一道一道的小沟来,介质的大量外泄造成压力无法升高,泥饼无法形成。
2.对应故障的排除的方法
(1)使用尼龙的清洗刮刀,除去进料口的泥。
(2)完成这个周期,减少滤板容积。
(3)检查滤布,清理排水口,检查出口,打开相应阀门,释放压力。
(4)仔细清理滤板,修复滤板。滤板在使用几年后,由于某种原因,使得边角处冲刷出一些沟痕来。沟痕一旦出现,就会迅速扩大,直至影响到滤饼的形成。一开始滤饼变软,之后变成半稀泥状,最后滤饼无法成形。由于滤板材料特殊,难于修补,只能换新的,所以造成了高昂的备件费消耗。这期间我们试用了一些修补剂,但效果一直不好,最近改用油面修补剂时情况终于出现了转机,试用效果很好,达到了密封效果。具体修复方法与步骤如下:①清理沟槽,露出新鲜面来,可用小锯条等清理;②黑白两种修补剂按1∶1的比例调配好;③把调配好的修补剂涂在沟槽上,涂满稍高;④迅速套好滤布,将滤板挤在一起,使修补剂和滤布黏在一起,同时挤平沟槽;⑤挤压一段时间后,黏胶自然成型,不再变化,此时便可以正常使用了。
(二)板框间渗水(www.xing528.com)
造成板框间渗水的原因主要有:①液压低;②滤布褶皱和滤布上有孔;③密封表面有块状物,板框过滤机密封部分结构如图6-34所示。
图6-34 板框过滤机密封部分示意图
1—活塞杆 2—液压缸 3—进出油口 4—后盖 5—油腔A 6—油腔B
板框间渗水的处理方法比较简单,只要相应的增加液压、更换滤布或者使用尼龙刮刀清除密封表面的块状物就可以了。
(三)形不成滤饼或滤饼不均匀
造成滤饼形不成或不均匀的原因有很多,供料不足或太稀,或者有堵塞现象都会引起这种现象。针对这些故障要细细地排查原因,最终找到确切的问题所在,然后对症施治解决问题。主要的解决办法有:增加供料、调整工艺,改善供料、清理滤布或更换滤布、清理堵塞处、清理供料孔、清理排水孔、清理或更换滤布、增加压力或泵功率、低压启动,不断增压等方法。
(四)滤板行动迟缓或易掉
有的时候由于导向杆上油渍、污渍过多也会导致滤板行走迟缓,甚至会走偏掉下来。这个时候就要及时清理导向杆,并涂上黄油,保证其润滑性。要注意的一点是严禁在导向杆上抹稀油,因为稀油易掉使下边很滑,人员在这里操作检修极易摔倒,造成人身伤害事故。
(五)液压系统的故障
板框压滤机的液压系统主要是提供压力的,当油腔A注油增多时活塞向左运动,压迫滤板使之密闭。当油腔B注油增多时活塞向右运动,滤板松开。由于制造精密,液压系统故障较少,只要注意日常维护就可以了。尽管如此,由于磨损的缘故,每过一年左右就会出现漏油现象,这时就要维修更换如图6-34所示的O形(圆管周边)密封圈。
常见的液压故障还有压力保持不住和液压缸推进不合适。造成不能保持压力的原因主要有漏油、O形环磨损以及电磁阀不正常工作等,常用处理办法是卸下并检查阀门、更换O形环、清洗检查电磁阀或更换电磁阀。液压缸推进不合适显然是空气被封在内部了,这时只要系统抽气就可以了,一般可以迅速解决。
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