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逆变电路上电检修方法三:低电压测激励脉冲,解决故障

时间:2023-06-20 理论教育 版权反馈
【摘要】:图2-9 变频器逆变电路的上电检修电路接线图四即使串入熔断器,高电压状态下也不建议进行激励电压(脉冲)的测量,由此引出了上电检修方法三,低电压供电条件下是可以测量激励脉冲有无的,如图2-9所示。保险起见,先将逆变电路的供电正端断开,串接了两只灯泡上电试机。显然逆变模块或驱动电路部分还有故障。拆机,重新检查驱动电路板,结果6路驱动电路都工作正常。

逆变电路上电检修方法三:低电压测激励脉冲,解决故障

逆变输出电路在无防护措施下的高电压供电情况下,带电状态(尤其是起动运行状态)时严禁测量触发端子(G1、E1)~(G6、E6),否则搭接表笔即由表笔引线引入干扰,使IG-BT误触发,因对电源形成短路而导致炸毁。用示波器的探头检测也不可以。将驱动板脱开逆变电路后,单独检修驱动板时,可对6路输出脉冲进行检测。一旦连接好主电路,在无限流降压措施下,不可贸然搭接表笔测量。

上电检修前,一定检查逆变模块的触发端子的连线是否牢固,无保护措施下,触发引线的连接不良,将导致模块的炸裂。故障机理见本书第4章。

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图2-9 变频器逆变电路的上电检修电路接线图四

即使串入熔断器,高电压状态下也不建议进行激励电压(脉冲)的测量,由此引出了上电检修方法三,低电压供电条件下是可以测量激励脉冲有无的,如图2-9所示。

将逆变输出电路供电正端P(+)断开,另行接入一个低压直流电源,如常用的S-100-24型24V/100W的一体化仪用开关电源,或低压线性电源。因为低电压供电,且电源本身有输出限流保护(电源本身的电流输出能力也是有限的,这是一个好处,有了自限流功能),检测逆变输出电路就变得非常安全了。可配合测量触发端子上的截止负压和正的激励电压,来判断哪一路激励脉冲或哪一臂IGBT异常。

故障实例2

接修一台PI-18型11kW普传变频器,开关电源电路、驱动电路等全部检测并修复后,将新购SKM75GD124D逆变输出模块焊接到电路板上。保险起见,先将逆变电路的供电正端断开,串接了两只灯泡上电试机。上电,灯泡不亮,按操作面板的起动按钮,灯泡一闪,接着跳OC停机。此前,对驱动电路已做了彻底的检查,对所购模块也做了细致的测量。分析OC信号还是因逆变电路故障由驱动电路返回CPU的,为检查故障所在,将串联灯泡拆去,为逆变电路接入低压直流24V电源,开机检测。

起动变频器,操作显示面板上显示输出频率正常,测U、V、W输出交流电压,50Hz时U、V、W输出电压为13V左右,且输出幅度有周期性收缩现象。但三相都有输出,也不再跳OC故障。曾检测过正常的变频器,当逆变输出电源供电为24V时,U、V、W端子应为稳定的18V左右交流电压。测触发端子上的6路激励脉冲,电压幅度和电流输出能力都满足要求。说明不是驱动电路的问题。这一来有点意思了,将24V电源换为200V直流电源后,并串接2A熔断器。上电后起动变频器,还是跳OC,并且串接的熔断器熔断。这一下故障彻底暴露出来了,模块有严重绝缘缺陷!低电压供电时尚不至于击穿短路,能维持一定电压输出,高电压供电时,即形成较大的短路电流,使变频器报出OC故障。所购模块可能为拆机品,存在绝缘缺陷,换一块新模块,装机后故障排除。

故障实例3

一台22kW泓筌变频器,逆变模块供电串接的熔断器熔断,测量主电路未见其他异常。一般情况下,逆变电路供电电路中串接的速熔熔断器熔断时,逆变电路中必定有一只或两只IGBT短路了。或者反过来说,正是由于IGBT的短路才造成了熔断器的熔断。但怎么测量该变频器逆变模块都是好的。装机后先将逆变供电送入24V,跳EOCn,意为加速中过电流,电动机侧短路。显然逆变模块或驱动电路部分还有故障。看来并非只是换上熔断器那么简单。(www.xing528.com)

拆机,重新检查驱动电路板,结果6路驱动电路都工作正常。

装机,还是将逆变供电接入24V,上电跳EfbS,意为熔断器熔断。拆除24V供电,将原熔断器端子用灯泡串联代之,送电即发强光。但停电拆掉触发端子后,单独测量逆变模块正常。

又将逆变电路接入24V供电,起动变频器,当频率上升至5Hz左右时,仍跳ECOn。到底是模块还是驱动电路仍有问题还是没弄明白。

重查一遍驱动输出电路的正负电压及电流,均正常。判断还是为逆变模块不良。索性将3只模块全数拆下,放到工作台上与驱动板一起上电检测。上电后,检测V相上臂IGBT触发端子的负压偏低,约为2V(正常时约为7.5V)。与驱动电路脱开触发端子后,测驱动板输出负压恢复为正常值,插上模块触发端子,负压又降低。证实该模块确实已经损坏,内部IGBT的G、E极已经漏电。换新模块后,故障修复。

变频器空载试机正常后,应将所有解除的保护电路恢复,进一步带载试验,限于条件,维修部内如果没有三相动力电源,则只有带轻载试验了。根据经验,一般输出电流达5A左右时,模块内部缺陷也是能暴露出来的。将3只相同功率的灯泡连接成星形(见图2-10),每只灯泡承受最高电压恰为220V左右,可直接接于变频器的U、V、W三个输出端;也可直接接入小功率三相电动机试机,后者的试验效果要好一些。

变频器装机完毕后,空载和轻载(试机)后,一般问题都能暴露出来,但逆变模块的输出内阻变大,不易检测出来,所以应尽可能地接入电动机试机,才能使返修率最低。

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图2-10 变频器负载灯泡连接电路图

接入电动机,使输出电流达到5A左右。三相电压与电流都有较好的平衡度,电动机在整个频率范围内运行平稳,变频器修复。

如果电动机运行时有明显跳动,发出“喀楞喀楞”的声音,测量输出三相电压不平衡,偏相严重。用指针式万用表直流500V档,测量出哪一相直流电压最高,则该相模块不良,导通内阻变大,必须予以更换。此试机过程,可检测出逆变模块导通出电阻变大的故障。

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