我国在引进煤气化技术的基础上,经过多年的实践,改进了气化装置的结构,使之适应国内燃料的气化特性。
1)水煤浆煤气化技术应用
山东兖化集团是我国最早运行水煤浆气化技术的企业之一。研究者开发多喷嘴对置式水煤浆煤气化技术,采用两套进料系统,大大提高了气化炉稳定性和可靠性。兖化的单炉每年运行7 561 h,气化炉拱顶耐火砖寿命超过8 000 h,连续运行超过100 d,达到了业内水煤浆气化炉单炉运行的领先水平。在同比条件下,华东理工大学多喷嘴水煤浆气化技术与其他水煤浆气化技术相比,碳转化率不低于99%。
2)案例
某项目投运的3台气化炉采用自主研发的新型水煤浆加压气化技术,激冷流程,壳体内径为3 600 mm,单台投煤量为2 500 t/d,最大投煤量为3 000 t/d,设计压力为6.35 MPa,正常生产期间为两开一备;粗煤气洗涤采用混合器增湿、旋风分离和水洗系统;3台棒磨机、2台煤浆储槽;3台黑水泵,2开1备;灰水处理为3级闪蒸和真空过滤。
该项目存在的问题与改进措施如下所述。
(1)运行中用板式塔替代水洗塔和蒸发热水塔,与填料塔相比,板式塔改善了传热和传质的效果,减轻了结垢后灰渣堵塞现象。
(2)气化炉渣口耐火砖对激冷环管的保护不完善。被选用的奥氏体钢(Incoloy 825)属于特级超耐热合金锻件,但在气化炉严酷的气氛中,腐蚀速度仍很快。改进措施:将在气化炉渣口与激冷环结合处的耐火砖改成L形砖,从上部和内部覆盖激冷环,既增加了该砖在径向的冲刷裕量,又使托砖板法兰和激冷环管隐藏在其后面,使温度降低,寿命延长。
(3)磨煤系统使用的磨煤水来自渣水处理系统的滤液、沉渣池黑水、变换汽提塔汽提气冷凝液、甲醇精馏废水和低温甲醇洗的甲醇精馏废水。多路废水进入磨机进口的落煤管,由于其流量不稳定,计量不准确,对操作和煤浆浓度影响很大,易造成堵煤或一级滚筒筛带浆,严重影响磨煤系统的稳定运行。改进措施:系统管线改成单独从称重给料机落煤口进入,并及时调节供水量。
(4)澄清槽底污水泵堵塞问题,通过优化操作工艺和改进泵管线予以解决。
(5)闪蒸系统黑水管线易磨损部位集中在减压角阀阀芯、阀座,黑水缓冲罐内壁及其直管段耐磨垫板,黑水进减压罐的折流挡板,包括高、低、真空闪蒸系统减压角阀、黑水缓冲罐、进减压管的折流挡板。改进措施:加长减压阀后的直管段,减压角阀阀芯、阀座采用碳化钨镀层保护,黑水缓冲罐内壁采用合金钢耐磨衬里,黑水进减压罐的折流挡板采用锰钢材料。
(6)高温热电偶受气化炉高温气体和熔融灰渣的冲刷、腐蚀,使用寿命短,甚至十几天内就全部烧坏。改进措施:操作上减少开停车次数,避免过氧和长时间高温操作;适当增大热电偶在向火面内的缩进尺寸,提高热电偶保护套管的耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐冲刷等性能,开发先进的测温方法。
(7)气化炉激冷环黑水过滤器选型不合适,篮式过滤器的进水口朝上,滤筒内积存的滤渣无法排出,须通过优化检修操作规程,确保过滤器安全可靠运行。
该项目的三台气化炉两开一备,运行负荷在80%以上,自投运以来均能达到三个月以上的运行周期。
7.2.2.2 清华水煤浆气化炉
1)工业性试验和示范(www.xing528.com)
清华水煤浆气化炉先后进行了工业性试验和机组示范[18]。试验结果:500 t/d气化炉上部炉温比GE水煤浆煤气化炉温下降50℃,喷嘴试验寿命延长1倍;有效气成分提高1%~2%,碳转化率、比氧耗、比煤耗均有所改善,达到国际先进水平,于2007年12月通过科技成果鉴定。示范机组结论:气化炉在2011年8月22日一次投料成功,并连续运行140天;水冷壁循环安全,机组启动快,煤种适应性好,可采用高灰熔点为1 500℃的煤种。
2)关键技术
清华水煤浆气化炉采用氧气分级送入气化床的煤气化技术,通过分级送风解决了炉内气流动力场和炉温分布的难题。
(1)结构特点 气化炉采用垂直悬挂膜式水冷壁结构(见图7-7),自然循环方式,中压饱和蒸汽。水冷壁、烧嘴冷却水合用一套水循环系统。
(2)燃烧器结构与布置 燃烧器采用组合式工艺喷嘴(见图7-8),自带点火功能,燃料气点火升温,水煤浆投入,并与预混合燃料气一起在气化炉内雾化着火,结构简洁可控。
图7-7 清华气化炉水冷壁结构
图7-8 水煤浆喷燃器及其实验装置
(3)水动力特性分析 在气化炉水冷壁管试验中,比较了几种不同口径管的水动力特性。水冷壁管子φ38 mm×6 mm的水动力结果表明(见图7-9):系统阻力低,冷却水分布均匀,没有出现汽水分层现象。
图7-9 水冷壁管流量、流速与压降的特性
(4)综合性能 气化炉的水冷壁结构不受耐火材料温度的限制,水冷壁结构吸收热量仅占入炉总热量的千分之几,有利于扩大使用煤种。气化炉启动快捷安全,一支组合烧嘴,实现点火、升温、投料的全过程,从冷态到满负荷仅需3 h。采用水冷壁、水冷烧嘴,省去备用炉,运行周期长达8 000 h,烧嘴寿命长达180 d。运行一定时间后,黏附在水冷壁上的渣膜趋向稳定。水冷壁炉渣层的动态响应速度比耐火砖炉快,水冷壁炉响应时间为1 h,耐火砖炉响应时间为5 h。两者渣层厚度的动态变化不同,耐火砖炉的渣层厚度仅与温度成反比,而水冷壁炉受温度和渣层相变两方面的影响。炉壁结构与黏附渣膜厚度的关系如图7-10所示。系统蒸汽压力可提高50%~100%,粗合成气中H2高出50%,运行成本降低。
图7-10 耐火砖墙、水冷壁上渣膜厚度与运行时间变化的关系
7.2.2.3 热工院两段式干法煤粉气化炉
TPRI 2 000 t/d二段式干煤粉加压(31 barg)气化炉是西安热工院为我国天津IGCC示范项目自行设计的气化炉,燃用神华煤,废热锅流程,冷煤气效率为83%左右。表7-6给出了粗煤气净化后的合成气摩尔组分。详情参见7.4.2案例——天津华能IGCC电厂。
该系统除烟气脱硫、脱硝、除尘外,还将为发展低碳清洁能源提供重要的燃烧前捕集CO2技术。
表7-6 合成气摩尔组分
①减注蒸汽工况下(饱和后压力为26 bar、温度为180℃、流量为249 t/h)。
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