某公司动力厂风机(Av80—14)是高炉生产的关键设备之一,是全静叶可调轴流式电动鼓风机,吸入风量5500m3/min,出口风压0.45MPa(表压),转速4410r/min,电机功率36140kW。其静叶角度调整及放风门开启由一套液压系统完成。
(1)系统原理及功能 该动力油系统主要由泵站、静叶调整阀组(伺服控制)、放风门阀组(比例控制)三部分组成,工作压力12.5MPa、最大工作流量59L/min。
泵站(图4-11)主要由泵组(一用一备)、溢流阀、蓄能器、过滤器、油箱等组成。泵组采用恒压变量泵(PVB20),通过调节其变量装置可保持出口油压稳定在12.5MPa。溢流阀调整压力为14MPa,起超压保护作用。当系统压力低于11MPa时,报警并起动备用泵;压力低于9MPa时,机组停机。蓄能器起保压和补充系统瞬时流量作用;过滤器可保证系统清洁度达到伺服系统工作要求(NAs7级以上),过滤器压差超过0.2MPa时报警,操作人员进行切换并更换滤芯。
图4-11 泵站原理图
(2)存在问题 该机组投入运行以来,油温过高,特别是夏季高达75℃以上。这加速了油质老化,降低了元器件的可靠性,影响了系统的性能。
(3)原因分析 泵调节不好和冷却器设置不当是造成油温过高的原因。该系统在风机正常工作时,液压缸动作需要的工作流量较少,主要是保证工作压力,所以设计上采用了恒压变量泵。该泵在0.7~21MPa压力范围可调,压力调定点即恒压点(其调节原理见图4-12)。系统工作压力为12.5MPa,则泵的恒压点应比12.5MPa稍低,以保持在该压力下,泵的斜盘基本处于“零”偏角,输出流量很小,仅补偿系统内泄漏。如果恒压点调定高,则通过溢流阀调压并溢流,这就是该系统油温过高的直接原因。从图4-11看出,冷却器设置在泵的内泄油口,而泵的内阻力较小,对系统根本起不到冷却作用,不但不能使油温下降,反而使泵内泄回油不畅造成泵体发热,影响寿命。(www.xing528.com)
图4-12 恒压变量泵性能及调节原理图
(4)改进措施 调整泵的恒压点至12.5MPa,并适当调高泵站安全阀压力。首先松开泵的调节装置和溢流阀螺钉,关闭泵出口球阀,起动泵后,同时调紧,使压力逐步上升并使溢流阀不溢流(其回油管不发热),观察压力表至12.5MPa即可。
调整泵调节装置,使压力上升至14MPa,如上不去则调溢流阀,至14MPa后,调松泵调节装置使压力下降至12.5MPa,观察2~3min,手摸溢流阀回油管,看是否发热,如还发热,再拧紧溢流阀1~2扣,将其锁死。
此项措施既可以实现控制油温的目的,又可清除系统运行中的机械杂质,保持油品清洁度。改造后的动力油站中使用了避振喉、连接软管、电机泵底座减振垫等装置,为机组液压系统的稳定运行提供了保证。
经过改进,油温保持在60℃以下。
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