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车辆静液压传动装置的调试与故障排除

时间:2023-06-15 理论教育 版权反馈
【摘要】:图2-185 车辆驱动静液液压装置原理图1—油箱 2—主泵 3—补油泵 4—补油溢流阀 5、6—补油单向阀 7、8—系统溢流阀 9—旁通阀 10—液压驱动马达 11—过滤器在调试过程中出现液压马达输出转矩不足、无法驱动车辆行走的故障。

车辆静液压传动装置的调试与故障排除

静压传动装置以其高效区宽、布局灵活、无级变速、换向方便、控制方式多样和功率利用合理等优点,得到越来越多的应用。在某车辆的驱动系统中,使用两套静液压传动装置实现车辆的行走,利用两车轮的差速实现转向,通过控制泵的出口压力油实现车辆的反向运动,两轮配置两套独立的静液压传动装置,分别驱动左右两侧驱动轮,既能无级变速,又能原地转弯,具有良好的通用性和灵活性,适用于场地狭小的条件下工作。

静液传动装置的原理如图2-185所示,为典型的闭式回路。主泵2由内燃机驱动,其进油大部分是液压驱动马达10的回油,由于泵、液压马达均有一定的容积损失,所以液压驱动马达10的回油不足以提供主泵2的吸油量,需要通过补油泵3向主泵2提供一定量的补油,而补油泵3从油箱直接吸油;主泵2输出的高压油驱动液压马达10旋转输出转矩与转速,驱动车辆行走;补油溢流阀4控制补油路的压力,补油单向阀5、6根据主油路的流向选择性打开,为泵的吸油提供通道,溢流阀7、8在系统出现压力冲击时打开,以限制系统最高压力,吸收冲击;旁通阀9在系统正常工作时为常闭状态,当内燃机不起动而需人力推动车辆时,打开此阀使系统内的油液能够循环流动以减小阻力。

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图2-185 车辆驱动静液液压装置原理图

1—油箱 2—主泵 3—补油泵 4—补油溢流阀 5、6—补油单向阀 7、8—系统溢流阀 9—旁通阀 10—液压驱动马达 11—过滤器

在调试过程中出现液压马达输出转矩不足、无法驱动车辆行走的故障。其具体表现为车辆前进约200m后停止前进,在停车时,运行前刚注入油液的油箱有油溢出。

(1)故障分析 车辆行走所需转矩完全由液压马达提供,不能行走的原因是液压马达的输出转矩不足,由于液压马达是未曾使用过的新马达,不存在磨损问题,所以造成液压马达输出转矩不足的直接原因为系统压力低,不足以克服负载。

液压系统压力无法建立的原因很多(图2-185):如两溢流阀7、8失效,不能控压而导致压力无法建立;如旁通阀9关闭不严,使高低压油路互通,压力不能升高;如泵高低压腔串通也会出现压力无法上升的情况。由于整套的静液压传动装置在出厂时进行了严格的产品检验,又未经长时间使用,出现上述可能的机率不大。

从常规进行分析,闭式系统的油液多在系统内循环,而补油与系统的泄漏相平衡,这种现象出现的原因之一是系统的泄漏流量超过了补油泵的补油量,造成油箱油多而溢出。补油量不足的原因分析认为是吸油不足。(www.xing528.com)

在车辆上,泵由发动机直接驱动,其转速与发动机主轴转速相同(传动比为1∶1)。由于两套系统共用一个油箱,两补油路为一主补油路引出后分两支路,为了验证补油泵是否吸油不足,我们要求用户调低发动机的转速,只使一套系统工作,这时马达转速较慢,但输出的转矩增大,且趋向正常。当两套系统同时工作时,又出现了两马达输出转矩不足的情况,另一套系统单独工作时,输出转矩趋向正常,这说明液压元件不存在故障。

当两套泵系统共同工作时,发现主补油路的吸油区有因局部真空造成油管(橡胶质软管)被大气压压扁的现象,由此我们判定由于主吸油管路存在堵塞现象,导致吸油管路不畅,进而引起补油不足,使主泵的吸油不足,导致系统压力无法建立。

(2)故障排除 如图2-185所示,由于管路堵塞的部分在过滤器之前,且过滤器本身无因污物过多而堵塞的现象,判断过滤器之后的部分并无因过多污染物造成液压元件损坏的情况,所以将过滤器前的管路拆卸下来,进行彻底清洗,然后将油箱进行清洁,更换新的液压油,再次进行调试,试验的结果无论是平地行走,还是爬坡都达到了用户的要求,问题得到圆满解决。

(3)小结 车辆使用静液压传动装置工作,因为环境恶劣,油液的清洁更显重要。液压油液的正确使用、管理以及污染控制,是提高系统可靠性与延长元件使用寿命的重要手段,应注意以下几点:

1)系统组装前,应对各元件、管路及辅件进行严格清洗。

2)安装中应注意装配环境的清洁,避免污染物从外部侵入。

3)过滤器应选择适当的型号,定期进行检查,及时清洗或更换。

4)油液应进行定期检查与更换,在更换新油液前应首先清洗系统。

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