1.后轮的制动力故障
矿用卡车液压系统主要包括举升系统、转向系统及制动系统,整个系统采用了大量的电气控制元件和新型液压控制元件。利用液压原理图分析法,根据每部分液压系统原理图和故障现象,从原理上分析,找出故障产生的部位及原因,就可以有效、快速地排除液压系统故障。
630E卡车制动系统中有这样一种故障:踩下制动踏板后,后轮的制动力不是按比例投入,而是很快就达到了最大制动力,即使没有完全踩下制动踏板也是如此。根据故障现象,可以从制动系统原理图中分析:只有当制动踏板下面的制动阀出现问题才能导致这一故障发生。制动阀由上部的活塞控制腔与下部的控制阀组成,在活塞腔与阀腔之间有一道密封环,这个密封环若损坏就会把阀腔的制动压力传到活塞上腔,推动活塞下移,将控制阀全部打开,这就相当于投入了制动锁定,后轮的制动力很快就可以达到最大调定值。通过以上分析,能够快速、准确地找到故障点。
需要注意的是,利用原理图分析法进行故障诊断时,首先要排除工作介质和电气系统的故障。
2.液压泵故障
判断液压系统的故障可以询问卡车的操作者及相关的维修人员,了解卡车的运行状况。其中包括:故障现象、故障发生频率、滤芯清洗和更换情况、发生故障前是否对液压元件进行了调整、故障前后液压系统出现过哪些不正常现象、过去该系统出现过什么故障,是如何排除的等,需逐一进行详细了解。
630E卡车连续更换了两个液压泵后,再次出现液压泵的故障而被迫停运,询问了相关的维修人员后,得知当初不仅换了液压泵,还更换了液压油、液压滤芯等,但故障未被排除并且产生的原因都是配油盘严重拉伤。经过仔细检查确定故障点是泵与油箱之间的一根吸油管。拆下吸油管发现,管内部有很多铁屑,这些铁屑是第一台泵损坏时留下的,新换上的泵在吸油时,铁屑也随着液压油一起进入泵内,加速了配油盘的磨损,导致泵在很短的时间内损坏。
3.卡车重载举不起斗
判断液压系统的故障可以从几方面观察:液压系统工作的实际状况;接压力表测压,观察系统压力是否正常;执行元件的速度是否正常;液压管路有无泄漏;管路连接是否正常;软管在加压及泄压时是否抖动等。
卡车重载举不起斗,按正常程序排除了举升分配阀的故障后,将举升控制手柄阀打到举升位时发现,至举升缸下腔(控制举斗)的软管没有抖动,看上去没有压力,而至举升缸上腔(控制落斗)压力的软管却动了一下,看上去压力很高,可以判断是举升控制阀的两根油管接错。
4.卡车液压元件异音
听液压系统的异音来判断液压系统的故障。卡车液压元件的主要异音有泵吸空或内泄严重时产生的刺耳的噪声。卸荷阀循环卸压时间低于2.5min时根本没有卸荷的声音,说明转向系统或制动系统有内泄,循环卸荷时间越短,内泄越严重,如不及时找出内泄点排除故障,液压泵很快就会损坏。另外还可以通过听阀的动作来判断故障,如卡车举不起斗时,操作举升控制阀,先听举升分配阀是否动作,从而缩小查找故障的范围。
5.卡车举升压力建立不起来
正常工作一段时间的液压元件都是热的,当油液在其内部流动时,因为摩擦、气穴等现象会产生轻微的振动,通过触摸液压元件的温升、振动判定液压元件工作状态是否正常。
矿用卡车的举升压力建立不起来,维修人员判定是举升泵故障,准备更换举升泵。但用手摸举升系统安全阀,发现这个阀是热的并有油液经过时产生的轻微振动,说明这个阀正处于泄压状态,正常情况它是关闭的,可以断定是系统安全阀坏了,导致举升系统压力建立不起来,否定了液压泵的故障,更换安全阀后故障即排除。
6.主动维护(www.xing528.com)
(1)油液监测:颗粒污染是卡车液压系统发生故障的主要根源,对它进行有效的监测和控制,使工件介质的清洁度不超过关键元器件污染耐受度区间,可以显著提高液压元件的使用寿命和工作可靠性,并降低由于多次维修对卡车性能的影响。
油液监测法是对系统油液的污染度进行全面有效的控制,涉及到目标清洁度的设定、污染度检测技术、过滤系统的设置和维护、系统的清洗等,是污染控制技术的一个典型和综合应用。
(2)强制保养:油液监测法实施过程中,受人为因素影响很大,对人的素质要求极高。针对这种情况可以采用强制保养措施,根据设备运行的环境和时间确定油液的污染情况,在油液接近污染临界点时进行强制保养。每2000h对卡车的液压系统进行强制保养,更换液压油和所有液压系统中的过滤器。这种方法简单易行,效果很好,能有效地预防许多液压系统故障。
案例2——矿用汽车转向举升液压系统故障
别拉斯75485型矿用汽车在新车走合运行中连续出现几次转向沉重,甚至打不动方向盘的故障。按原设计要求,该车型采用的是全液压转向系统,其方向性能是很优越的。此外,该车型还有一个特点,即方向系统与举升系统联系密切。它们共用一个油箱和同一种油品,由三个齿轮泵提供高压油。其中两个泵专为举升系统供油,另一个泵具有双重功能:行驶时给方向系统供油;举升时经过转换分配阀给举升系统供油。齿轮泵通过吸油管从油箱吸油。
上述故障发生后,首先怀疑转换阀发卡,工作不良。解体分配器总成,清洗后检查,转换阀配合副无拉伤发卡和其他异常现象。随后怀疑举升电磁阀工作不良,产生内部泄漏,方向泵油量流失,致使进入方向系统的油量和压力不够,经检查均正常。又将方向泵出油管不经转换阀而直接与方向机(转向阀)连接供油,结果正常。接着又怀疑方向泵工作不良,更换新泵后试车,结果还是打不动方向盘。最后将方向泵与举升泵作功能转换,即将一个举升泵为方向系统供油(方向泵与举升泵结构、性能参数相同,但旋向不同),此时举升泵工作正常,方向性能非常良好,转向轻松自如。至此,即可判断:问题出在方向泵的进油管路至油箱这一段,或进空气,或油道堵塞。进一步检查,排除油道进空气因素后,确定为吸油管路堵塞。
图2-170 75485型矿用汽车油箱原结构图
1—虹吸管 2—断油螺塞 3—加油口盖 4—方向回油过滤器 5—放油螺塞
该车型的方向举升泵的吸油管及油箱结构有如下特点,如图2-170所示。首先,采用虹吸管吸油,虽然在检修油路故障时不需要放油,减轻了检修作业的负担,但也存在一大缺陷,因虹吸管呈∩形且吸油端直抵油箱的底部,当吸油时,强大的吸力很容易将油箱底部淤积的脏物杂质吸进油道产生堵塞。该油箱采用回油过滤方式,吸油口处的过滤得不到保证。其次,该油箱的底部为平面形结构,而非锥形斗状结构,淤积在底平面各处的杂质即便在放油后也不易排除干净。最后,该油箱为密闭式,四周都是焊死的,包括吸油管与油箱壳的连接也是焊接的,当油箱内吸油管被堵塞时不容易得到及时检查和彻底清洗。为此,有必要对该部结构作局部改进。
图2-171 油箱改造图
改进后的结构如图2-171所示,将虹吸管结构废除,吸油管改为直吸式,且吸口朝上,距油箱底平面有一定的距离,这样可以有效地防止脏物杂质进入吸油管。同时,在吸油管中上部的两侧钻小孔以补偿吸油。另在吸油管的出口外接一手动阀门,当需要检修该系统故障时,将阀门关闭,即可取得吸油管的便利功效,又避免了虹吸管带来的缺陷。
改进后的车辆运行效果表明,这一措施是行之有效的。举升系统的进油管路与方向系统相同,且存在类似的故障,故也有必要对其作类似的结构改进。
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