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QY32B汽车起重机压力不足的原因分析及解决方法

时间:2023-06-15 理论教育 版权反馈
【摘要】:案例1——QY32B汽车起重机压力达不到额定值QY32B汽车起重机,故障现象:当液压泵起动运转时,压力表指示无问题,工作一段时间后,压力降下来了,特别是当温度达55℃以后,再往上调,调不到原来的压力值。液压泵排量不足分析 该系统中有3只ZM40轴向柱塞定量泵,起升机构的泵在起重吊装过程中工作负担最重,易发生故障。

QY32B汽车起重机压力不足的原因分析及解决方法

案例1——QY32B汽车起重机压力达不到额定值

QY32B汽车起重机,故障现象:当液压泵起动运转时,压力表指示无问题,工作一段时间后,压力降下来了,特别是当温度达55℃以后,再往上调,调不到原来的压力值。

故障分析:液压系统使用久了,会出现压力调不到原来额定压力的情况,这种现象是逐渐形成的,原因有:

1)油箱液面过低或吸油管堵塞。

2)溢流阀调压过低或出现故障。

3)液压系统磨损,容积效率过低。

4)油液污染严重。

观察油箱和检查吸油管,均无异常。据记录,液压油更换时间不长,故不会污染,三联齿轮泵也不会有问题。因此,故障很可能出在溢流阀上。该多路阀两端各有安全溢流阀,进行压力调定时,必须把工作口A、B用螺塞堵住,在换向位置上才能调定。调定弹簧压力,油压并未上升。对多路阀中的溢流阀解体检查,发现锥阀有明显的磨损痕迹。因调压弹簧的刚度较大,在油压作用下频繁动作,它们之间又是线性密封,因此磨损较快。锥阀磨损后,即使将弹簧弹力调到最大值,也起不到密封作用,高压油串入低压油腔中,因而造成油压无法上升。

故障处理:研磨或更换锥阀,故障即可排除。

案例2——Q4—8型汽车起重机吊重无力

有一台Q4—8型液压汽车起重机,使用过程中,液压系统发生故障:系统压力升不高,吊重无力。其原因可能有以下几点:

1)油箱液面过低或吸油管堵塞。

2)压力管路和回油管路串通或元件泄漏过大。

3)液压系统溢流阀开启压力过低。(www.xing528.com)

4)液压泵排油量不足。

5)液压泵损坏或渗漏过大。

(1)溢流阀开启压力过低分析 根据以上五条,进行系统检查。经查液面不低,而且压力能达到17MPa,说明吸油管路不存在堵塞现象。该液压系统为开式串联油路,二联阀中的溢流阀分管支腿液压缸油路,防止过载。按技术规定将该系统溢流阀调至16MPa。四联阀中的溢流阀保护起升、回转、变幅和吊臂伸缩机构等,防止其过载。按规定将动臂液压缸顶至极端位置后,溢流阀的压力应调到25~26MPa,但将调节螺栓调到底,压力仍升不上去,说明该溢流阀失效。

排除措施:拆下溢流阀,发现阀中弹簧底座铜垫在弹簧回程中卡死,影响了正常的调节范围。将铜垫整修,重新安装,调试压力提高到20MPa。

(2)液压泵排量不足分析 该系统中有3只ZM40轴向柱塞定量泵,起升机构的泵在起重吊装过程中工作负担最重,易发生故障。拆除后,发现泵输出轴歪斜,解体检查,发现输出轴35D6轴承严重损坏,滚珠体和支撑架破裂,滚道有一层很深的剥落层。原因如下:

1)输出轴有一联轴器背靠轮,内孔均磨损偏斜,当起升机构工作时,液压泵将输出转矩通过联轴器传入减速箱,由于孔偏斜松动,两轴同心度偏差过多,长期在偏扭动载荷状况下工作。

2)由于轴承损坏,滚珠不是按原来的排列正常工作,使输出轴转动困难,转速上不去,转矩减少。

排除措施:更换联轴器弹性圈、轴承,校正输出轴。

(3)四联阀内渗漏分析 滑阀杆O形密封圈油封损坏或磨损,阀杆间隙超过0.03mm,阀内渗漏量加大,也是造成系统压力上不去的因素之一。

(4)液压泵配流盘表面磨损分析 液压泵因3506轴承磨损的杂质混入液压系统使油液不清洁,经长久使用,导致液压泵配流面发生磨损,该泵是采用轴向配流的,配流盘与端盖用销定位,相对不动,在弹簧和液压力的作用下,缸体紧压在配流盘上,二者相对旋转,而漏油较少。

排除措施:配流面磨损不太严重时,可用研磨砂,在平板玻璃上研磨平面,关键在于调整间隙,应把调节螺钉拧到底,然后再往回旋转少许,使泵能用手轻轻转动为好。

通过以上4个问题分析及处理,针对液压系统故障有普遍共性的问题,抓住了产生故障的原因,经过系统压力调整,稳定到24MPa,试吊达到原车的技术指标。

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