推土机变速油路如图2-69所示。在使用过程中,变速液压系统常见如下故障:
图2-69 推土机变速油路
1—吸油粗滤器 2—变速泵 3—细滤器 4—随动调压阀 5—急回阀 6—减压阀 7—变速阀 8—进退阀 9—安全阀 10—溢流阀 11—液力变矩器 12—油温计 13—背压阀 A—操纵阀进油口测压点 B—真空测压点 C—一档减压测量点 D—变矩器进油口测压点 E—变矩器出油口测压点
1)推土机在一挡时输出动力低或无动力输出。
2)发动机起动后的一段时间内,各挡均无动力输出。
3)各挡输出动力均低,不能正常作业,油温上升快。
4)各挡均无动力输出。
5)冷车时,可以进行推土作业,当传动系统温度升高后,输出功率下降,无法继续进行推土作业。
6)油温高,有异常响声,油管振动大。
故障诊断与排除:推土机出现上述故障时,应进行测压检查。将压力表安装在A点,起动发动机,注意观察压力表。随着发动机的起动,压力表应立即有显示,油压应为2.2~2.6MPa。如果发动机起动后,需加大油门几十秒钟压力表才有显示,而且压力波动大于0.2MPa,则应对粗滤器和变速泵的过油管路进行真空度的测量检查。这往往是发动机起动后,各挡无动力输出的原因。将真空表安装在变速泵的真空测量点B处,起动发动机后真空表应立即有显示。缓慢加大油门,随着发动机的转速提高,真空度也应不断增高,在发动机最高转速时,真空度应为0.020~0.025MPa。常见的异常情况有以下几种:
1)真空度过高,而油压低且波动大,说明进油阻力大。应检查清洗粗滤器和进油软管及后桥箱的进油口。
2)发动机中低转速时,真空度和压力正常;当发动机高转速时,真空度下降,油压也随之下降或无压力。这说明进油部分各连接平面的密封性能差。应检查各连接平面的O形密封圈是否损坏或错装。吸油部分的O形密封圈,安装在槽内必须是内圆密封,否则不能保证其密封性能。
3)无论发动机低速或高速运转,真空度和压力都很低,发动机熄火后仍能保持0.002~0.003MPa的真空度,这说明变速泵输油软管以下的油路有漏气点。如果发动机熄火后,真空表很快回到零位,先检查变速泵吸口与油管连接平面的O形密封圈,再检查变速泵,如果变速泵、粗滤器和吸油管的真空度都正常,而推土机故障现象仍然存在时,就要对变速离合器的工作油压进行测量检查。
将压力表安装在进口测压点A处。起动发动机后变换前进和倒退的一挡、二挡、三挡,各挡位工作时在A点测量出的压力值应相同。若任何一组离合器工作时,A点的压力值低于其他挡位,就要对该组离合器及油路进行拆检。如果A点的压力值在标准范围内,而一挡输出功率低或无功率输出,就要对减压阀后的油压进行测量检查。将压力表安装在C点,起动发动机挂一挡,压力值应为1.25MPa。若压力低或无压力,先拆检减压阀,若无问题,再拆检变速箱内的一挡离合器。
若在进口测量点A处,5组离合器的测压结果均相等,但是都低于标准值,则应对变速操纵阀总成中各部位的零件进行检查。
(1)压力低于0.25MPa时,检查变速阀两端
1)速度阀杆在中立位置时,后端是向安全阀第一次供油的油道,油道的后端面装有工艺螺塞,若螺塞松动或脱落会产生渗漏,系统压力就达不到标准值或建立不起压力,因此要使螺塞紧固,并保证良好的密封性。
2)速度阀杆前端与连接叉连接的锁紧螺母松动或连接叉脱落,阀杆的位置就会发生变化或失控,系统压力也就不能得到保证。打开变速阀壳上的探测孔进行检查时,要注意阀杆与连接叉的安装尺寸,尺寸过长或过短都会影响阀杆的安装位置,必须按标准尺寸调整后,再紧固锁紧螺母。阀杆内螺纹处的外端面与连接叉开口中心线距离的标准尺寸为29mm。
(2)压力低于0.7MPa时,检查快回阀 快回阀阀芯拉伤后,卡死在接通滑阀压力腔与泄油口的位置上,或阀芯中的供油孔堵塞,都会使滑阀压力室的油压建立不起来,随动调压阀中的滑阀不能移动,泄油孔不能关闭,系统压力也就达不到标准值。此时,应将快回阀拆下,取出阀芯,清理供油孔,经修磨后,将清洗干净的阀芯装入阀套,并保证运动灵活,无任何阻滞现象,然后装入上阀体,注意对准油孔并检查O形密封圈。
(3)压力低于1.3MPa时,检查随动调压阀 若随动调压阀滑阀弹簧、阀杆弹簧断裂,滑阀压力室、上阀体与阀端盖连接平面的O形密封圈损坏或固定螺栓松动,都会使系统压力降低。此时应对随动调压阀分解检查。注意,更换弹簧时,必须选用相同型号的;更换O形密封圈也必须是同规格的,以保证密封可靠。滑阀、阀杆和阀芯如有磨痕,要进行修磨。安装前各部件应清洗干净,特别是阀杆和阀芯上的平衡槽处,否则工作时容易发生偏磨和阻滞现象。安装时还需防止阀芯被弹簧推出而偏斜卡死,这样会使随动调压阀失去作用,引起系统压力无限升高故障。
(4)压力低于2MPa时,检查阀总成中各零件的磨损程度 操纵阀总成中的各零件,如有严重的磨损、偏磨和拉伤现象,必须更换新件;对随动调压阀中的阀杆弹簧和滑阀弹簧应进行加压试验。若弹簧加压试验的结果不符合标准值,可采用增加垫片的方法进行调整。加入垫片后,必须重新进行压力测定后方可使用。
(5)变速阀总成进口压力在标准范围内,推土机挂挡后仍不行走,检查安全阀 先检查油道有无堵塞,油道顶端的工艺塞有无松动和脱落,再检查盖与下阀体连接平面的O形密封圈有无损坏,固定螺栓有无松动和脱落现象。
案例1——TY220推土机变速箱故障
TY220推土机使用半年后,出现前进第一离合器、一挡第五离合器作业无力,变矩、变速噪声大,油温升高,油液呈乳色状。怠速运转时,故障现象稍有好转,二挡高速带负荷运转,故障现象又重新出现。
故障分析与处理:
(1)油质问题 油温高,传动油变稀变质,造成系统中阀组件磨损,或各挡离合器片及密封件损坏而内漏,使系统压力降低,一挡工作无力。TY220推土机变速转向液压系统如图2-69所示,变速泵、转向泵与分动箱连接,两泵共用一个磁性粗滤器,由后桥箱中吸取液压油,供给各自的油路系统。为此,清洗过滤器,并更换传动油。其结果是故障未能消除。清洗中发现,磁性粗滤芯上粘有很多金属粉末和黑色渣物。
(2)阀组调压压力问题 调压阀调整压力25MPa,保证除一挡外的各离合器结合,调压阀开启向变矩器供油。为一挡离合器设置的减压阀6的出口压力为1.25MPa,这也是该离合器的接合压力。
对系统各测点进行压力测试,其结果为:变矩器进口溢流阀压力<0.5MPa(标准值为0.87MPa),变速阀出口压力0.5MPa(调定值为1.25MPa),发动机提速时压力脉冲摆动。对溢流阀、变速阀进行检查、清洗,更换弹簧,并更换变速泵,但试运转1h后,故障仍然出现。
(3)检查系统管路是否有漏油、阻塞、进气现象。检查中发现,磁滤器与变速泵间的胶管在中、高速时易被吸扁,管内壁胶皮剥落,供油受阻。将该胶管更换,并在管内壁加装弹簧,保证供油畅通。而后试车,压力达到设定值,机器运转正常。
经过以上检查修理,机器作业几天后仍感一挡作业乏力。检查减压阀压力,仅有0.6~0.7MPa且不稳定。由磁性滤芯上残留的金属物及其色泽,判别其来源于变速器。解体检查变速器发现,第五主、从离合器片严重磨损、烧伤、变形和粘合,而推土机作业中常用前进一挡,第五离合器处于大转矩工作状态,加之供油不足,系统压力低,离合器处于半结合状态,造成离合器片温升高,烧伤、磨损、变形、粘合而失效,工作乏力。
案例2——TY220推土机变矩器故障
推土机无负荷时进、退行驶正常;带负荷时前进一挡工作,发动机转速马上下降,冒黑烟,且熄火;挂空挡位,发动机转速恢复正常。
一挡压力检测,无负荷时正常,带负荷时随发动机转速下降而下降。这似乎是一种刚性连接,可见故障出在变矩器内。
检拆发现,变矩器蜗轮与泵轮夹有限位块,其间隙之间塞满了铝末,导轮两侧端面磨损严重,变矩器失去变矩作用。
变矩器输出轴靠轴承进行轴向及中心定位。轴承座孔内侧设有限位块,外侧用调整垫调整间隙。若间隙调整不当,输出轴压板顶住轴承内钢碗,迫使轴承受力而损坏座孔内侧限位块,脱落的挡块碎块掉入泵轮、蜗轮之间,阻碍蜗轮相对旋转。由于蜗轮失去轴向定位而窜动,导致蜗轮与泵轮、蜗轮与导轮磨损加重而出现铝末,加之挡块碎块而使变矩器失去变矩作用。
案例3——TY220推土机倒挡动作迟缓
推土机前进一、二、三挡行走良好,特别是前进三挡,操纵杆动作特别灵敏,但是前进一、二、三挡带负荷时,行走显得无力,带动变速箱旋转的液力变矩器输出轴遇到负荷时不转。挂上倒挡后,该机不显示动作,反映为半小时后该机才有倒挡的一、二、三挡,当液压油温低或偏高时,马上就没有倒挡。
与此故障有关的行走液压回路主要流程如图2-70所示。
行走部分的传动原理:行走泵从后桥油箱吸油,泵出口压力为2.5MPa。液压油进入行走操纵阀组后分两路:一路进入液力变矩器,变矩器进油口压力为0.87MPa,出油口接背压阀,其背压为0.39MPa(变矩器正常工作的压力差为0.87MPa-0.39MPa=0.48MPa),液压油在经过冷却器回后桥油箱;另一路进入变速箱后到后桥油箱,变速箱共有5个离合器:第一离合器为前进方向离合器,第二离合器为后退方向离合器,第三、四、五离合器为行走一、二、三挡的,变速箱输入轴由液力变矩器带动旋转。
图2-70 堆土机行走液压回路示意图
1)前进挡无力故障的原因和排除:根据故障现象知,前进一、二、三挡带负荷时,带动变速箱旋转的液力变矩器输出轴不转,所以故障应出在液力变矩器中。经测定,液力变矩器进油口压力为0.87MPa,即压力正常,而出油口压力大于标准背压(0.39MPa),说明液力变矩器是在不正常的压力差状况下工作,因此输出轴转矩降低,造成前进挡无力。
拆卸背压阀后发现,弹簧上垫有一个厚10mm的垫片,使背压阀弹簧总长(含垫片)为1366mm,而背压阀弹簧的标准自由长度应为1266mm,所以背压增大与加装的这个厚10mm的垫片有关。由于在TY220推土机使用说明书中,将液力变矩器进油口溢流阀称为安全阀,将出油口起背压阀作用的溢流阀称为调压阀,所以修理人员错误地在背压阀中加垫片调压,从而增大了背压,使液力变矩器的压力差不是标准值(0.48MPa),这就是造成前进挡无力的原因。去掉此垫片后,前进挡无力的故障得以排除。
2)无倒挡故障的原因与排除:由传动原理知,变速箱中的第二离合器是后退方向的离合器,所以初步判断为第二离合器有故障。拆开变速箱后查得,第二离合器活塞、密封圈均完好、油道畅通,说明应该能正常分离和接合。但同时发现第三离合器的分离弹簧错装在第二离合器上,而第二离合器的分离弹簧错装在第三离合器上(即第二、三离合器的分离弹簧互相错装了)。这两个弹簧非常相似,长度均为47mm,但弹簧直径不同;第二离合器分离弹簧的直径稍小,弹簧较软,标准受力值为92N,而第三离合器分离弹簧的直径稍大些,弹簧较硬,标准受力值为112N。由于错装,使第二离合器接合不上,因此无倒挡,而第三离合器装的是软簧,因此该挡位接合非常灵敏,这也与故障现象中所述情况相符。
经过改换第二、三离合器分离弹簧后,无倒挡故障即得以排除。
案例4——TY220推土机爬坡或推土铲触地推土机不能工作
有些TY220推土机在使用中,出现行走无力现象。其故障特点是:发动机、液力变矩器运转正常,变速和转向制动灵活无异常,推土机在平坦的地面上能行走,一旦爬坡或推土铲触地,履带立即停止转动。用户把这种现象称为“半身不遂”,意思是一切都正常,就是不能工作。
有的用户认为是动力换挡变速器内的摩擦片出现故障,但检修变速器,更换摩擦片和密封环后未排除故障。其实这种现象是由于变速控制阀内的阻尼孔堵塞造成的。
变速阀内快回阀芯的阻尼孔直径很小,容易堵塞,一旦出现堵塞,调压阀芯和调压套不能随着压力的变化而左右移动,因而不能建立起变速器各挡正常工作所需的工作压力,造成变速器的离合器打滑,推土机输出力降低,乃至不能工作等现象。引起变速阀调压异常的原因有许多,出现机率最多的当属阻尼孔堵塞。
消除此种现象的措施是:为推土机加油时一定要注意保持油液清洁,不能混入杂质;定期更换和清洗滤芯,在拆卸或更换零件时,避免异物侵入;使整个液压系统内部在清洁的状态下工作。
处理这类故障时,应该引起注意的是:不能在没有找出故障原因之前,盲目地拆卸或更换从液力变矩器到终传动整个传动系统的零件,因为这样不仅无助于故障的排除,反而会使问题变得更加复杂。
正确的做法是:开起推土机,明确故障现象,找出引起故障的原因,经过检测和分析对各种原因进行正确的判断,然后有针对性地对故障部位进行修理,直至将故障排除。
案例5——TY220推土机变速系统失灵
1)在正常换油保养后,试车行走约20m就自行停止,变速系统失灵,机车前进、后退各挡位均无反应。
2)液压变速系统的组成及工作原理。该机的组成及工作原理如图2-69所示。来自变速泵的液压油经过滤器一路进入随动调压阀4,另一路进入急回阀5。当系统压力逐步升高到2.5MPa时,来自急回阀5的控制油经随动调压阀4的遥控口推动该阀阀芯向左移动(图2-69)。此时液压油经溢流阀10向液力变矩器11供油,完成变矩器11的蜗轮输出轴与变速箱输入轴之间的动力输出。
当变速阀7在空挡位置时,系统压力油经减压阀6进入第五离合器液压缸,同时进入启动安全阀9,由于节流作用,缓慢推动该阀阀芯移动,使阀口通道与主油路接通,这样当变速阀7换上挡时能迅速使压力油进入。如直接换上挡位置,经启动安全阀9进油的油路被截断,机车不能行驶。
当变速阀在一挡位置时,液压油经急回阀5进入减压阀6减压到1.25MPa,再经启动安全阀9、进退阀8,使变速箱的第五、第一离合器(或第二离合器)结合,机车得到前进或后退一挡的速度。
当变速阀7在二、三挡位置时,减压工作原理与上相同。系统压力油分别向第四、第一(或二),第三、第一(或二)离合器供油,得到不同的前进与后退的速度。
由上可知,要使机车正常行驶,液压变速系统必须同时具备下列条件:
①液力变矩器应能保证正常供油,且保持一定的油压。
②变速阀7换上挡时必须同时保证二组离合器结合。(www.xing528.com)
3)故障分析与排除。从故障现象看,液压变速系统中某油路或主要元件有严重的泄漏或堵塞,引起系统主油路断流,否则不可能出现机车挂上各挡位都不能行驶的现象。通过对系统工作原理的分析,认为主要原因很可能是急回阀5发生了堵塞、泄漏等故障,造成了主油路断流。如果是急回阀5的节流处出现堵塞,则阀芯向左移动,该阀进油路被切断。此时随动调压阀4中压力油由控制的油口经急回阀5流回油箱,在弹簧力的作用下,阀芯向右移动。这样来自变速泵2的压力油经随动调压阀4中溢流阀流回油箱,使液压系统无法建立压力,因而发生机车不能行驶的现象。实践证明,此判断是正确的,当急回阀5拆下时,发现在该阀节流小孔处有许多杂质。经清洗再将该阀重新安装后,系统压力恢复正常,推土机变换各变速挡位均能正常行驶。
案例6——D155—IA推土机变速系统故障
D155—IA推土机变速系统采用动力换挡行星变速器,其特点是可在不切断动力下进行换挡。其变速液压系统行走液压回路示意图如图2-70所示。
故障的检查方法:机器起动后,操纵变速杆,确定某一挡位,此时车辆若不动作或经检测变速压力低于1.96MPa,说明变速系统发生故障。
检查步骤如下:
1)检查变速泵出口压力是否达到1.96MPa,如未达到,说明油路异常,检查次序为:
①检查变速泵之前的油管有无裂纹,法兰与管子焊接处有无气孔。
②拆、装检查粗过滤器,排除粗过滤器堵死引起的故障。
③检查变速泵进油口密封是否偏移,变速泵进油口平面与油管平面是否齐平,排除由此产生的吸空故障。
④检查变速泵有无严重泄漏现象。
2)检查细滤器有无吸空或堵死现象。
3)堵住通往随动阀的油路,测量变速压力,检查因随动阀故障引起的变速系统故障,并确定具体位置。
①检查推土板升降随动阀。
②检查推土板倾斜随动阀。
③检查松土机随动阀。
4)检查变速阀故障引起的系统故障。
①检查O形密封圈密封位置是否正确,密封圈是否损坏。
②阻尼小孔是否被堵死。
③检查调压阀是否失灵。
④检查方向阀有无故障。
⑤检查变速阀有无严重泄漏。
5)检查变速器各挡是否正常。
①检查各挡压力状况,确定哪一挡有故障。
②检查钢球止回阀是否泄漏。
③拆开变速器壳体,检查活塞是否泄漏。
④检查各挡蝶形弹簧有无故障。
⑤用0.38MPa的压缩空气注入油孔,检查活塞移动有无阻滞现象。
⑥检查各挡位的紧固螺栓有无松动。
⑦检查各挡摩擦片、密封环的受损情况。
如图2-71所示为变速系统常见故障分析图。
图2-71 变速系统常见故障分析图
1.变速泵出口压力过低故障
(1)粗滤器被堵死 当粗过滤器被堵死之后,流入变速泵的油量减少,出口压力不能升至正常。此时应清洗粗过滤器。
(2)变速泵前管漏气 如果变速泵之前的管路发生吸气现象,不能建立出口压力而导致故障。其原因为:
1)变速泵之前的管路有裂纹。
2)油管法兰平面与管路焊接处有气孔,空气从气孔中进入油管。
3)变速泵进油管密封偏移,导致空气渗入。
4)变速泵进油管平面与液压泵口平面齐平,O形密封圈不起作用,或因O形密封圈损坏,导致空气渗入。
此类故障的排除,需根据吸空的不同原因,分别加以解决。
(3)变速泵内泄漏 如果变速泵使用时间较长,会因磨损、点蚀等因素而导致泄漏。此时需更换变速泵。
2.变速器细滤器发生故障
(1)精过滤器被堵死 压力油经过精过滤器时,由于精过滤器中的脏物堵塞使流量减小,压力降低,从而导致故障。此时应清洗或更换过滤器,如果油液使用时间过长,应用78目/cm(200目/英寸)的精过滤器过滤后再使用,或更换新油。
(2)变速精过滤器有空气渗入 清洗过滤器后,由于安装不当,精过滤器的盖板有间隙,O形密封圈密封失效,导致空气渗入。另外,由于清洗过滤器而带入少量空气同样会造成压力降低,机器无法正常运转。排除此类故障,需先将滤筒盖板上的4个螺栓全部松开,按次序逐个预紧,再按要求紧固。起动机器,略松一下滤筒盖板上的堵塞,待里面的气体冲出后,压力即可达到规定值。
3.随动阀严重泄漏
从图2-71可看出,推土机操纵系统某些随动阀的泄漏也会影响变速压力值。由于这些阀长期使用,阀杆、阀套及阀体磨损严重。这样,从变速泵出来的压力油,会从缝隙中直接旁通后桥箱,变速压力降低,严重时仅0.9MPa。
检测随动阀泄漏状况的方法是:将通往随动阀的油路堵上,再测定变速压力。若压力值正常则说明随动阀有泄漏。此时逐个拆除随动阀,盖上法兰检测变速压力,可知哪一个损坏,更换新的即可恢复正常。
4.变速操纵阀存在故障
变速压力由变速操纵阀控制,变速操纵阀由变速调压阀及方向阀组成。
(1)O形密封圈损坏或偏位 在变速阀与变速器结合面处,有5个O形密封圈。技术要求密封平面的平面度为1.10μm,O形圈应凸出O形槽平面0.50mm左右。如加工精度不符合要求,密封失效,压力油泄漏,导致变速回路压力下降。另外,若密封圈偏移过大,也同样产生泄漏,导致压力下降。
排除上述故障,只需更换密封圈或修平密封平面即可。
(2)变速调压阀产生故障 来自变速泵的压力油,通过调压阀以建立压力,是克服弹簧力而实现的。如果弹簧力小于设定压力则产生故障。此时按标准更换弹簧即可,或增加垫片予以解决。另外,在调压阀和急回阀中有一些小孔,在调压过程中,这些小孔若被脏物堵塞,变速压力难以建立。此时,可先提高发动机的油门,反复扳动变速排挡,用压力油将脏物冲出。如若不行,须将变速阀拆下,汽油冲洗后,用高压冷风吹净再装入。压力油使用过久,须经78目/cm(200目/英寸)的过滤器滤净后再加入(或更换新油)。在调压阀中有两个外形相同的小活塞,其中之一有一直径1mm的小孔,重新安装时,这4个活塞位置不能装错。
(3)方向阀产生故障 方向阀控制来自变速泵的压力油,使其通入变速器中的第一和第二离合器。当方向阀发生故障,即影响车辆的前进和倒退。其原因是阀体与阀杆之间夹有脏物,使阀杆不能自由移动。
案例7——T140—1推土机主离合器结合、分离动作不灵
主离合器液压系统(图2-72)常见故障是结合、分离动作不灵,主要原因及排除方法如下:
图2-72 主离合器液压系统
1—操纵叉 2—散热器 3、10—安全阀 4—润滑主离合器 5—润滑分动箱 6—CB—S32A齿轮液压泵 7—过滤器 8—分动箱 9—助力阀
1)液压泵供油不足,造成压力上不去,液压推力减小,不能使离合器正常结合、分离,且伴有较强的噪声。原因是主离合器壳内油位太低,使泵吸空,供油不足。向主离合器壳内加足液压油即可解决。
2)安全阀过早打开。一般情况下,安全阀的开启压力是3.92MPa。但由于弹簧过软,压力不足就开启了,不能形成足够的推力推动离合器结合和分离。此时,应更换弹簧。
3)安全阀阀芯卡死不能复位。这时,压力油顺利通过,不能造成压力,离合器也不能正常工作。原因是油中的颗粒卡住了阀芯。应卸下安全阀,清洗污物,重新装上即可解决。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。