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WY20型液压挖掘机跑偏原因及判断方法分析

时间:2023-06-15 理论教育 版权反馈
【摘要】:现以WY20型液压挖掘机为例来分析跑偏的原因及判断方法。图2-36 WY20型挖掘机液压系统原理图1、2—马达 3—回转接头 4、10—换向阀 5、7—主安全阀 6—阀 8、9—安全阀4)阀6被卡滞,使泵P1与马达1、2的进油口同时相通,当右行走马达1的负荷小于左行走马达2的负荷时,泵P1输出的部分流量和泵P2输出的全部流量同时流入右行走马达1,使右马达的转速大于左马达的转速,从而导致挖掘机向左跑偏。

WY20型液压挖掘机跑偏原因及判断方法分析

案例1——WY20型液压挖掘机跑偏

挖掘机跑偏会大大增加驾驶员的劳动强度,影响工作效率甚至无法工作,故必须及时排除。现以WY20型液压挖掘机为例来分析跑偏的原因及判断方法。该机液压系统原理如图2-36所示。

(1)原因分析

1)变量双泵P1、P2中有一个损坏或泄漏量偏大,造成两泵输出流量不等,马达1和马达2的供油量也就不等,从而使两马达的转速不相同,导致挖掘机跑偏。

2)换向阀4、10中有一个阀芯被卡滞,使之不能完全开启,油液通过该阀时被节流,从而使马达1和马达2的供油量不相等,造成跑偏。

3)安全阀8、9中有一个阀芯被卡滞或调定压力太低,当挖掘机行驶阻力较大时,调定压力较低的安全阀开启,泵输出的一部分流量通过此阀流回油箱,使左、右马达供油量不等而造成跑偏。

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图2-36 WY20型挖掘机液压系统原理图

1、2—马达 3—回转接头 4、10—换向阀 5、7—主安全阀 6—阀 8、9—安全阀

4)阀6被卡滞,使泵P1与马达1、2的进油口同时相通,当右行走马达1的负荷小于左行走马达2的负荷时,泵P1输出的部分流量和泵P2输出的全部流量同时流入右行走马达1,使右马达的转速大于左马达的转速,从而导致挖掘机向左跑偏。

5)回转接头3中的密封件损坏,使其中一个马达的进油通道和回油通道相串通,造成该马达进油量减少,转速降低,形成挖掘机的跑偏。

6)马达1和马达2中有一个泄漏量偏大或被损坏,导致两马达转速不同。

7)主安全阀5、7中有一个调整压力太低或阀芯被卡滞,当挖掘机行驶阻力较大时,调整压力较低的安全阀开启、溢流,流入左、右马达的流量也就不等,从而使挖掘机跑偏。但此种情况下还会出现其他工作装置的运动缓慢和无力。

(2)判断方法 导致跑偏的原因很多,很难立即判断出是哪种原因引起的,但如果按照“从头到尾”逐个排除的方法,就能很快地找出跑偏原因,切忌盲目拆卸。

首先,把泵P1、P2的出油管交换安装,然后试机,如果跑偏方向相应改变,则说明是变量双泵引起的跑偏,可根据速度较低的马达找出相应的泵进行维修;如果跑偏方向不变,则说明不是泵的问题。

再将换向阀4至回转接头3之间的两根油管与阀10至回转接头3之间的两根油管相应交换安装,如果跑偏方向也发生改变,则说明是多路阀引起的,即是上述分析中2)、3)、4)项原因引起的。向左跑偏,说明是由主安全阀7、安全阀8、阀6引起的;向右跑偏,说明是由主安全阀5、安全阀9引起的,可分别清洗阀芯并调压到规定值;如果跑偏方向不变,说明不是多路阀引起的。

最后,将马达1的进、出油管与马达2的进、出油管相应互换安装并试机,如果跑偏方向改变,说明是回转接头3的问题引起的,可更换或修理;如果跑偏方向不变,说明是速度较低的马达出了问题。

另外,伺服操纵阀卡滞或损坏也会引起跑偏。

案例2——日立EX90液压挖掘机右行走无力

(1)故障现象 一台日立EX90液压挖掘机作业时,右边行走无力;平路行走时明显向右偏移;向右转弯时较正常;向左转弯时发动机必须高速运行,且转弯迟缓。

(2)故障原因的检查 按挖掘机行走动力传递顺序检查如下:

1)检查液压泵。右行走马达由液压泵供油,该液压泵除供行走驱动装置外,还为铲斗液压缸供油,因铲斗液压缸工作正常,故可确定该泵没有问题。

2)检查控制阀。控制阀故障的症状一般有:行走阀阀杆推不动或行程较小;阀杆与阀孔的配合间隙较大,存在泄漏;安全阀压力降低。上述故障都会导致右行走无力。

经检查表明,左右行走操作阀阀杆行程一样,说明阀杆操作无问题,但内部有无泄漏、安全阀的压力值是否降低,一时还难以确定。其验证方法是将左右行走油管互换,但一些油管的拆卸十分困难,所以该控制阀有无故障暂且是个疑点,先不作拆卸检查。

3)检查回转接头。液压油从挖掘机的上部传到下部行走驱动装置,必须经回转接头,如果回转接头内部产生泄漏,有一定量的高压油流向回油管,也会导致行走无力,但内部有无泄漏,在不解体的情况下很难判断,所以该部位只能作为一个疑点。

4)检查行走马达。由于挖掘机行走时噪声比较大,所以测听和触摸行走马达及油管均十分不便且不安全。用铲斗支起右行走履带,在发动机怠速下慢慢地操作右行走操纵杆,在驱动轮还未转动时可以听到右行走马达有“嘶嘶”的声音,用手触摸回油管,感觉回油管有油流(从马达的工作原理看,当马达不工作时即没有行走时,回油管应无油流);当操纵杆继续动作时,履带开始转动但十分缓慢;发动机加速时,“嘶嘶”的声音也增强。采用同样方法操作左行走时无上述异常现象,由此可说明是右行走马达内部泄漏使进、回油路相通,行走马达进油口压力降低,从而使马达输出转矩减小,所以右行走马达需解体检查。

5)检查行走减速装置。由于行走马达至行走驱动轮之间的动力传递正常、无异响,此外减速装置中的油温、油质、油位也都正常,所以可以排除行走减速装置存在故障。

根据以上的分析和检查结果,决定先解体检修右行走马达。

(3)故障排除 解体右行走马达后发现,配流轴套在高低压油道相隔处已有一块脱落,使其与回油相通,从而使右行走马达输出转矩降低,行走无力,这与检查测试的结果相符。由于轴套的修复相当困难,故决定更换右行走马达,安装后右行走恢复正常。

案例3——日立UH181反铲挖掘机左侧履带停驶

有一台日立公司产UH181反铲挖掘机,运转到9450h突然发生下列故障:左侧履带停驶,大臂起升速度变慢,铲斗挖掘无力,但其他动作正常。

(1)故障分析 根据行走液压系统原理图分析,发生上述故障的可能性如下:

1)左行走马达严重内泄。

2)回转接头中间环道油封泄油。

3)左控制阀第一滑柱发卡或无先导操纵压力。

4)左泵不工作。(www.xing528.com)

(2)故障诊断 从可能发生故障的部位着手检测相关液压元件的性能状态。

1)先测1min左右行走马达泄漏量,得到右行走为0.05L/min,说明右行走马达性能工作状态良好,而左行走为0,说明左行走马达没有油压。

2)再测先导压力,松开左控制阀第一阀柱先导操纵油管,接1块4MPa压力表,测得先导压力为2.4MPa,标准值为2.4MPa±0.1MPa,先导操纵压力正常。

3)最后在左、右主泵的出油口分别安装40MPa压力表,测出右主泵单独供油时的右主安全阀开启压力为25MPa;在左主泵单独供油时,压力表显示为零,说明左泵不工作。

(3)处理办法 根据上述诊断,确认故障的原因是由于左泵不工作所致。拆下左泵后发现驱动盘花键部位严重磨损,测量得到键的弦厚度不足2mm(使用极限是3.9mm),输出轴端花键弦厚度为2mm。维修的最好办法是更换输出轴与驱动盘,但由于备件价格昂贵,而且货源短缺,所以应设法进行必要的维修。由于输出轴端花键长度约为80mm,直径约为75mm,因此考虑将原来花键部位重新开槽安装平键,改花键连接为平键连接。选择平键型号是1320×60(GB1094—1979),平键材料选择45钢,由于花键连接面采取强化热处理,因此,在加工花键槽时采用电火花切割。平键强度校核如下,即能满足强度要求。

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式中 T——1129N·m;

d——0.075m;

k——0.006m;

l——0.06m;

[σ]jy——150MPa。

所以978-7-111-41940-2-Chapter02-46.jpg

(4)主液压泵损坏的原因及修复方法 损坏的原因:

1)使用磨损。配合面因长期使用磨损后,配合间隙超过使用极限。对使用了7年的旧泵进行检测后发现,活塞体和踏板间的间隙5(图2-37)最大为0.8mm,大于使用极限0.3mm,使活塞轴向活动间隙增大,导致体面刮伤,刮落的钢屑造成其他滑动面的非正常磨损,使泵的功能失效。

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图2-37 活塞体和踏板配合示意图

1—踏板 2—锁板 3—固定板 4—活塞体 5—间隙

2)液压油失效、过脏或泵吸空。对两台使用年限达4年的旧泵进行检测,发现活塞锁板的固定板已弓起和断裂,使活塞轴向失控,活塞体严重刮伤和衬套变形,致使泵功能失效,此类现象一般是由于泵吸空所致。

修复方法:

1)配件准备。根据检测结果,缸滑动面、踏板滑动面的粗糙度均在修理范围内,可通过研磨进行修复。对已损坏的配流阀板、活塞总成、固定板及衬套等零部件采用国产件替代,其他可用件清洗干净后继续使用。

2)KVC932泵的装配技术要求。活塞杆在斜盘上安装时,其固定板螺栓的拧紧力矩为68.7~78.5N·m;活塞体和踏板间的标准间隙为0.03mm,必要时可加减垫片调整;配流阀板端盖螺栓拧紧力矩为23.5N·m。

另外,安装各个活塞于各孔时,可用直径ϕ6mm、长200mm的铜棒拨动活塞使其逐一就位(也可用9根竹筷子代替铜棒)。

案例4——日立UH171型挖掘机行走跑偏

(1)故障分析

1)左右主泵供油不均。

2)左右行走马达内泄漏量不均。

3)中心回转接头密封失效。

4)左右行走安全阀开启压力不一致。

5)缓冲制动阀开启压力不一致。

(2)诊断方法

1)用秒表测铲斗和斗门动作速度。发动机高速运转、铲斗手柄拉到底时,测铲斗回转所需时间为5.0s,标准为4.8s;发动机高速运转、将斗门开启踏板踩到底时,测斗门开启时间为1.6s,标准为1.5s;铲斗、斗门分别由左右主泵供油,动作速度在标准范围内,则说明左右主泵供油量充足、均匀。

2)在左右主泵的出油口处分别安装40MPa压力表,测出左右主泵单独供油时的左右主安全阀开启压力均为25MPa。

3)将铲斗插入地里,保证在操纵行走前进、后退时,履带不打滑,不前后移动;发动机高速运转,操纵前进和后退手柄,测得压力分别为22.16MPa和16.22MPa,均小于26.5MPa的标准值。重复上述动作,在较小范围内调节左右缓冲制动阀调节螺钉,结果压力表读数不变,说明缓冲制动阀工作正常。

4)测得左右行走马达泄漏量分别为0.07L/min、0.075L/min,说明行走马达性能均匀良好。

(3)处理结果 确认为中心回转接头退油道间的密封圈失效、内泄所致。经拆卸中心回转接头发现确是此道密封圈损坏,更换新密封圈后,行走正常。

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