某HEAVYCUT4.2ϕ225数控镗铣床是德国SCHARMANN(沙尔曼)公司引进的大型数控机床。该机床液压的高压系统采用液压泵电机常转、电磁阀切换的保压方法(图1-73)。
图1-73 HEAVYCUT4.2ϕ225数控镗铣床液压高压系统原理图
机床送电后,高压齿轮泵开始工作。当油压达到13.5MPa时,压力开关6接通使电磁阀4断电,回路与油箱接通,液压系统开始泄压。当系统压力降到11.0MPa时,压力开关5接通,使电磁阀4得电,回路与油箱断开,这时系统压力升高。如此循环电磁阀切换使机床液压系统压力保持在11.0~13.5MPa范围内,以保证机床的三级齿轮变速、机械手自动换刀、刀具夹紧、滑枕平衡等需要。如果二位二通电磁阀4在得电后的30s内系统压力达不到13.5MPa,即压力开关6不接通则电控系统报警,机床不能正常工作。
(1)故障现象 屏幕显示HYDR MACHINE FAILURE HYDR MACHINEOIL MISSING40号、50号报警故障。
(2)原因分析 充压故障,一般情况下如果机床缺油也会发生该故障。检查发现机床并不缺油,而是由于液压系统充压时间超过30s造成机床报警。(www.xing528.com)
(3)故障处理 首先检查各调压阀,当检查到手动阀时,发现手动阀松动造成其系统压力内泄,形成机床报警。紧固手动阀,机床报警消除。分析原因是切换电磁阀4与手动阀1、2相距比较近,电磁阀4切换时的振动造成手动阀1、2松动,形成故障。
过了一段时间后,机床又发生上述报警故障,全面检查后并未发现系统有异常。于是将切换电磁阀4更换,故障排除。原因是机床送电后,该电磁阀每隔30s切换一次,如此长期频繁切换造成电磁阀阀芯及阀体磨损,导致系统内泄产生故障。
机床在安装使用一段时间后,再次发生上述报警现象,经过检查、更换电磁阀等修理并未见效果。于是强制将电磁阀4封住,不让其切换,系统压力还是上不去,排除调压阀、安全阀等因素后发现是系统供油的高压齿轮泵磨损。更换齿轮泵,故障排除。
机床用油的温度对机床液压系统的影响也十分明显,该机床本身配有一台油温制冷机,是用于主轴润滑系统的,而主轴液压系统没有冷却系统。有一年夏季,机床显示:HYDRMAcHINEFAllluRE也是50号报警,不能正常工作,检查系统是电磁阀切换时间超过30s而报警。检查液压系统未发现问题,只是机床液压油的温度较高。由于当时生产任务比较急,订购安装冷却系统需要一定时间,于是用一台散热器串入液压系统的回油管路中,对系统的油温进行散热降温处理。油温降低后,报警消除。
机床工作一段时间后,液压元件有不同程度的老化或磨损,夏季油温较高,液压油的粘度有所降低,所以容易造成机床液压系统内泄,发生故障。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。