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W67Y-80型板料折弯压力机液压系统故障案例分析

时间:2023-06-15 理论教育 版权反馈
【摘要】:根据故障部位具体情况,更换7K中间继电器或7K常开触头。2)将吨位选择置于80吨位时,除工作压力降为10.8MPa外,其他功能正常。

W67Y-80型板料折弯压力机液压系统故障案例分析

1.压下脚踏开关滑块不能下行

起动液压电动机,压下脚踏开关,滑块能正常上行,但不能正常下行,必须脚踏开关数次,其中偶尔一次能下行。

(1)检查

1)将选择开关置于“工作”位置,起动液压泵后,滑块下行至上下模接触,主油路压力为25.5MPa,压力表指针稳定,溢流阀调节灵敏,滑块下降速度平稳,均表明液压系统中的液压泵、溢流阀、液控单向阀(指活塞液压缸上端)、液压缸以及液压油的粘度都正常。

2)将选择开关置于“充油”位置,按下充油按钮,滑块能自动选择40吨位下并行到上下模接触,并对同步液压缸充油(充油压力为3.92MPa),以恢复滑块与工作台的平行,充油时,滑块正常上、下行,表明滑块与导向滚轮的接触松紧度合适,34DK—B10HT电磁换向阀功能正常。

3)卸开电气控制箱的箱盖,根据电气原理图(可见压力机使用说明书),直接按下控制电磁铁Y1的常开触头7K(直按目的是便于分段查找故障部位),滑块能正常下行,如果不直接按该触头,而是踏动脚踏开关,滑块不能正常下行,证明该触头有故障。

(2)故障原因和排除 控制电磁铁Y1的常开触头7K为交流中间继电器,电压220V,作用是控制滑块下行和加载,使用频繁,当使用次数超过其寿命次数或因质量欠佳等原因,触头发生接触不良时,会使控制电磁铁Y1的磁力减小,导致阀芯不能到位,高压油在阀回油口卸荷。

此案例说明:出现该故障时,34DK—B10HT电磁换向阀呈现电磁铁正常吸合的假象,容易造成误判。根据故障部位具体情况,更换7K中间继电器或7K常开触头。

2.80吨位时不能完成板料折弯工作

选用40吨位时,工作正常;当选用80吨位时,工作压力太低,不能完成板料折弯工作。(www.xing528.com)

(1)检查

1)将选择开关置于“工作”位置,吨位选择置于40吨位,起动液压泵电动机,使滑块下行到上下模接触,主油路压力为24.5MPa,溢流阀工作正常,节流阀调节灵敏,滑块下行速度平稳,表明液压系统在40吨位时基本正常。

2)将吨位选择置于80吨位时,除工作压力降为10.8MPa外,其他功能正常。

3)在机床原位上,卸下液压单向阀的压盖(注意不是卸下单向阀),检查压紧弹簧是否失效,阀芯锥面和阀体的配合是否紧密。检查结果是该阀功能正常。

4)检查吨位换向阀34DP—B10HT是否有渗漏现象。在机床原位卸开换向阀的回油管一端(注意不是卸下阀),以便直接观察回油口的工作情况,结果在80吨位滑块下行和加载全过程中,回油口一直有油流出,若在正常状态,该过程回油口应关闭,证明阀芯处中位时有故障。

(2)故障原因和排除 该阀为三位四通换向阀,中位滑阀机能为P型,但在本系统中仅用二位,即

因此,该阀两端复位弹簧受力不同,弹力不一,滑阀处在中位时,阀芯易产生漂移,并由此产生机械损伤,导致高压油卸荷。

根据具体情况修复或更换吨位换向阀。

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