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M131W型外圆磨床液压系统故障案例优化

时间:2023-06-15 理论教育 版权反馈
【摘要】:M131W型外圆磨床在使用过程中,液压系统常常会出现各种各样的故障。应进行刮削或采取其他措施以保证合适的表面粗糙度。

M131W型外圆磨床液压系统故障案例优化

M131W型外圆磨床在使用过程中,液压系统常常会出现各种各样的故障。这些故障现象不同,原因复杂,如不及时排除,不仅直接影响生产任务的完成,同时还会使机床的技术性能迅速下降。下面仅就16种典型故障介绍一下经过实践证明行之有效的排除方法。

1.开车工作时工作台快速向前冲

机床停用一段时间后,一旦开车工作时,液压工作台快速向前冲出一定距离。产生原因:机床停止工作后,液压缸进入了少量的空气。

采取措施:可对液压操纵箱进行简易改装,使机床在停止工作时,空气不能进入液压缸中。

2.液压泵停止工作手摇工作台困难

产生原因:液压泵停止工作后,换向杠杆被拨到了另一方向,因此,液压缸两腔的连通回路被导向阀堵住,使液压缸两腔油路不能连通。

采取措施:将换向杠杆再拨回原来的位置;增加互通阀,使液压泵停止工作后液压缸两腔互通。

3.工作台导轨经常拉毛

产生原因:润滑床身导轨的进油口开在床身导轨的中部,因而使导轨两头很难得到润滑,特别是在切入磨削工作时,此现象更为严重。

采取措施:将润滑床身的进油口改开在床身导轨的两头。

4.液压系统压力调至0.9MPa,电动机超负荷

产生原因:原机床液压泵的控制电动机功率过小。

采取措施:将原电动机功率增大至1.1kW。

5.工作台导轨润滑油量和压力不稳定

工作台导轨润滑油量和压力不稳定,因而使工作台导轨的润滑状况不正常,且工作台导轨的浮起高度也经常变化。产生原因:润滑油稳定器本身的结构存在设计缺陷。

采取措施:适当改进润滑油稳定器的结构,可将原有的静止阻尼装置(系指阻尼小孔)改为浮动阻尼装置。

6.工作台在低速运动时有爬行

产生原因:

1)空气侵入液压系统。

2)导轨的表面粗糙度不好或太好。

3)导轨面的油膜太薄或受到局部破坏。

4)导轨精度不好,平行度和直线度误差太大或液压缸中心线同导轨不平行。

采取措施:

1)调整液压元件,保证各运动部分的密封装置有合理的配合间隙,紧固管接头,保证吸油畅通,同时可在工作台液压缸和磨头进给液压缸的最高点增设排气装置。

2)修复导轨的几何精度,精确校正液压缸中心线与导轨的平行度,使之符合规定要求。

3)表面粗糙度值高会使各处油膜厚度不匀,导轨运动时各处阻力就不同;表面粗糙度值如果太低,就不能形成油洼而产生真空,使导轨干摩擦。应进行刮削或采取其他措施以保证合适的表面粗糙度。

4)油膜太薄是由于润滑压力太低或油量太少,所以应适当调节;另外,新刮研的导轨面有刀痕或飞边,使局部油膜受到破坏,增加了摩擦力,因此,应在新刮研的床身导轨面上涂一层很薄的氧化铬,然后用人力将工作台推拉对研十几个来回,稍微抛光即可。

5)工作台低速爬行如果是单方向的,一是由于润滑油量在导轨全长上分配不均匀,一端多一端少,导轨运动时两端摩擦阻力不一样。二是由于床身纵向安装水平误差太大,液压缸内又侵入空气,工作台低速下滑时,受液压力和下滑力的作用,空气分解产生单方向的爬行。针对上述情况,可重新调节导轨两端,使润滑油量均匀,并保持机床的安装水平。

7.工作台换向精度差

产生原因:空气侵入液压系统,导轨润滑油太多,使工作台处于浮动状态,所以工作台换向时倒退量大;另外,空气侵入液压系统还会造成先导阀的制动位置变动,致使换向阀同先导阀的动作不协调。

采取措施:按前述故障6的办法防止空气侵入和排除空气。如先导阀配合间隙太大,应修研阀孔,重研阀芯,保证阀芯和阀孔的配合间隙为0.008~0.012mm,仔细调节换向阀、先导阀,使之动作协调。

8.工作台换向冲击量大(超过0.2mm)

产生原因:换向阀移动速度太慢,由于惯性作用,使工作台向前冲,有时是由于导轨润滑油压力太高,润滑油流量太大,工作台运动阻尼小。

采取措施:

1)如果采用改进前的GY24型操纵箱,换向阀两端无快跳孔,故应按改进后的GY24型操纵箱的结构进行改装;另外,应仔细调节换向阀两端的节流阀,使换向阀与先导阀动作协调。

2)合理调节润滑油的压力和流量。

9.工作台低速运动换向出现死点(即不换向)

产生原因:

1)控制油路压力太低,严重泄漏或管道堵塞。

2)换向阀的移动受阻。

3)工作台阻力太大。

采取措施:

1)首先调整减压阀,使控制油路压力达0.3~0.5MPa,如故障仍未排除,再检查管道,排除泄漏和堵塞现象。(www.xing528.com)

2)检查换向阀两端的节流阀开口是否调得太小或阀芯变形弯曲,阀芯与阀体的配合间隙应控制在0.008~0.012mm内。

3)检查润滑油的压力和流量是否合适,检查液压缸中心线与导轨的平行度是否超差。

10.工作台换向时起步迟缓

产生原因:

1)换向阀移动速度太慢,使工作台液压缸的管路交换迟缓。

2)工作台运动阻力太大或主油路压力偏低,管道和密封装置泄漏严重。

采取措施:

1)首先检查换向阀是否有快跳孔,如果没有则应进行安装;检查节流阀开口是否调得太小,可适当调大一些。

2)检查导轨润滑条件,导轨的几何精度,液压缸的安装精度,主油路压力调至适当,并堵塞管道和密封装置的泄漏。

11.砂轮架在快进或快退时产生冲击

产生原因:液压缸前后两端盖内的单向阀密封不良,密封垫损坏或活塞与液压缸配合间隙过大。

采取措施:更换单向阀的钢球,修研阀座以恢复其密封度,活塞与液压缸的配合间隙应控制在0.03~0.05mm以内。

12.砂轮架的周期进给动作不灵

产生原因:

1)进给阀两端的单向阀未安装,钢球密封不良,使进给先导阀与进给阀产生同步运动,压力油无法进入液压缸,故无进给动作。

2)进给阀和先导阀动作不灵活或被卡死。

采取措施:

1)首先检查单向阀内是否有钢球,如有,再检查其密封是否严密,若有泄漏需修复使其符合要求。

2)清洗修复进给阀和先导阀,使其动作灵活。

13.砂轮进给不均匀,时大时小

产生原因:主要是进给阀两端的节流阀调节不当,使进给阀的往返移动速度不均等,进入液压缸的压力油量不均,造成进给量不均匀。

采取措施:开动机床,工作台作往复运动,将进给阀旋转在“双”的位置,一面调节,一面听棘爪在棘轮上跳动声音的次数,一直调到跳动次数始终一致时为止。

14.工作台往返运动速度不均

产生原因:

1)液压缸两侧密封装置泄漏程度不同或两端活塞杆弯曲程度不一致,使工作台往返运动阻力相差太大。

2)床身的纵向安装水平误差太大。

3)工作台快速运动碰撞换向杠杆时,如杠杆产生反弹现象,使先导阀处于制动位置,工作台速度便减慢。

采取措施:针对以上各项原因,逐步进行检查、校正和调整。

15.尾架顶尖伸缩动作失常

产生原因:

1)尾架套筒或活塞被卡死,压力油推不动,也可能是管道或密封装置严重泄漏。

2)尾架顶尖缩进去后伸不出来,也可能是接通尾座阀的油管互相错位。

采取措施:

1)严格控制泄漏,并使套筒或活塞移动灵活。

2)将错位的油管重新调整过来。

16.尾座套筒夏季抱死不能移动,天凉则恢复正常

产生原因:

1)由于尾架(铸铁)和套筒(钢)的线膨胀系数不同,受热后膨胀量超过配合间隙就会抱死。

2)由于磨床密封不好,在壳体内常有积水,使套筒与杠杆等零件锈蚀,影响套筒移动。

采取措施:

1)对于热膨胀所引起的故障,可通过研磨孔或轴适当加大配合间隙来解决。M131W型磨床尾架与套筒的配合间隙一般要求小于0.01mm。

2)检修时,如发现尾座体内有积水,应设法打几个排水小孔,防止再产生积水现象。

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