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油墨管理案例探析

时间:2023-06-10 理论教育 版权反馈
【摘要】:印刷机台网纹辊磨损造成上墨量变化,自动配墨机系统内的专色配方没有及时修正,造成重复订单专色油墨上机不准。图13配有陶瓷网纹辊和刮刀的手持打稿器通过测试,收集印刷机台网纹辊上墨量数据并与配色中心打稿器的网纹辊匹配。制定配色中心操作流程,重点要求油墨上机前进行检测,并保留墨样和刮样,便于检查和管理。

油墨管理案例探析

在实际工作中,通过上述管理措施帮助客户降低成本改善效率的案例很多,比如笔者在2017年就帮助一家客户通过改善调色次数,带来了几十万元的成本节约。

这家客户安装有一台印刷纸杯的卫星式柔印机,配色中心安装有自动配墨机和手动打稿器,配色中心有两名工作人员。

如表2所示,客户年订单数1320个,其中常用订单1180个,新订单140个,常用订单需要调配颜色的次数平均为3.5次,新订单平均调色次数为5次。按每个订单仅有一个颜色需要调整计算,全年调色次数为4830次。通过现场跟踪,测算出每次上机调色的平均时间为15min,调色走纸平均60m约14kg。

表2 客户案例

1.改善分析

(1)客户在实际操作过程中,没有进行配色中心与印刷机台的网纹辊匹配,导致配色中心调配的颜色不能模拟实际印刷效果,造成新专色油墨上机颜色不 准。

(2)印刷机台网纹辊磨损造成上墨量变化,自动配墨机系统内的专色配方没有及时修正,造成重复订单专色油墨上机不准。

(3)自动配墨机生产的油墨没有检测,直接上机使用,专色油墨批次色差在上机前没有及时发现,造成上机专色油墨上机颜色不准。

2. 改善方案

(1)更新配色中心打稿设备,购买配有陶瓷网纹辊和刮刀的手持打稿器,如图13 所示。(www.xing528.com)

图13 配有陶瓷网纹辊和刮刀的手持打稿器

(2)通过测试,收集印刷机台网纹辊上墨量数据并与配色中心打稿器的网纹辊匹配。

(3)制定配色中心操作流程,重点要求油墨上机前进行检测,并保留墨样和刮样,便于检查和管理。

(4)帮助客户制定现场管理文件:上墨量匹配指导书、配色中心操作规范流程、油墨检测记录卡等。

3. 改善目标

通过以上改善方案,预期常用订单调色次数从3.5次下降到0~2次,新颜色调色次数从5次下降到3.5次。

4. 成本节省

印刷厂每小时生产成本1200元,纸张1万元/吨计算,达到年度改善目标将会给客户带来八十多万元的成本节约。

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