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中关铁矿工程注浆提高钻孔纠斜效率

时间:2024-05-16 百科知识 版权反馈
【摘要】:钻孔纠斜现状与目的对比如图2-7-4。表2-7-5针对钻孔纠斜失败要因制定对策十、实施阶段制定出对策以后,关键在于严格按照制定出的对策、措施去执行。

中关铁矿工程注浆提高钻孔纠斜效率

一、小组概况

中关铁矿帷幕注浆工程于2008年4月开工,为保证工程质量,研究直孔的钻探和纠斜技术,成立帷幕注浆工程质量控制QC小组。该小组成立于2008年7月25日,注册编号为200803,由6人组成,文化程度都在高中以上。小组成员不仅精通理论知识,并且具备一定的实践经验,人均学习TQC知识32h以上,小组活动10次,共计19h。小组成员简介见

表2-7-1。

表2-7-1 小组成员简介

二、帷幕注浆工程钻孔质量检查流程简介

帷幕注浆工程钻孔质量检查流程如图2-7-1所示。

三、选题的理由

选择课题理由见图2-7-2。

四、现状调查

2008年3月9日,华勘院开始施工邯钢集团中关铁矿帷幕注浆工程,截止到2008年6月17日,在27个注浆钻孔中共进行了测斜80次和纠斜38次,测斜次数和纠斜次数统计见表2-7-2。

图2-7-1 钻孔质量检查流程

图2-7-2 选择课题理由示意

表2-7-2 测斜次数和纠斜次数统计

由于施工人员经验不足等因素,总共造成19次纠斜失败,纠斜失败原因统计见表2-7-3。

表2-7-3 纠斜失败原因统计

做出排列如图2-7-3所示。

图2-7-3 注浆钻孔纠斜失败原因

五、目标确定

图2-7-4 钻孔纠斜现状与目标对比

从表2-7-2、表2-7-3中可以看出,从2008年4月到2008年7月,7个钻孔共进行了38次纠斜,其中有效纠斜次数19次,成功率为50%,平均每两次就有一次纠斜失败,只有两个钻孔纠斜成功率为100%。由于纠斜失败,就需要对钻孔反复纠斜定向,从而影响了钻孔的正常钻进,按每次纠斜时间2d计算,失败纠斜耽误的时间为38d,平均每个钻孔耽误钻进时间5.4d。由于工程刚刚开始,如不及时进行有效的管理,将严重影响整个工程的进度,给项目部造成重大的经济损失,为此我们决定用QC的原理进行管理控制,使纠斜的成功率达到90%。

钻孔纠斜现状与目的对比如图2-7-4。

六、可行性分析

经过我们QC小组全体成员在一起反复讨论,对以上四种主要的失败原因进行分析,认为主要是对纠斜方法各环节的施工工艺缺乏经验。由于工程刚刚开始,我们相信只要认真调查、深入研究、加强日常管理和设备保养,就一定能使纠斜的成功率达到90%。

七、原因分析

通过以上统计,造成纠斜失败的四种主要原因是我们亟待解决的主要问题。为此,我们召集小组成员进行了认真讨论,从影响问题的人、机、料、法、环五大因素入手,进行因果分析,绘制了因果关系图,如图2-7-5所示。

图2-7-5 纠斜失败因果分析

八、主要因素确认

通过以上原因分析,我们找出了导致纠斜失败的关键原因,见表2-7-4。

表2-7-4 纠斜失败要因确认

九、制定对策

经过小组成员对以上要因的分析确认,我们根据实际情况制定出了以下对策(表2-7-5)。

表2-7-5 针对钻孔纠斜失败要因制定对策

十、实施阶段(www.xing528.com)

制定出对策以后,关键在于严格按照制定出的对策、措施去执行。这次攻关课题成功与否,就在于施工过程中实施的好与坏,所以我们小组在2008年7月25日以后进行严格实施。具体步骤如下。

1.加强职工质量意识教育

2008年7月25日针对执行操作规程意识差的问题结合班组开展工作,对上岗的工人进行每周一次的技术培训和质量观念的教育,对于重要工序的工人每天晚上利用业余时间加强质量意识的教育,并进行了“工艺标准”内容的培训,使每个工人都严格按照施工工艺的质量标准进行操作。

2.严格按照偏心楔加工程序进行加工

我们所采取的纠斜方法为陀螺偏心纠斜法,钻孔孔径75mm,采用Φ71mm钻杆做成偏心楔,下到钻孔底部,使用陀螺测斜仪对其定位,然后采用Φ60mm钻具进行定向钻进。在这个过程中,制作偏心楔环节就显得特别重要,为使Φ60mm钻具起到纠斜效果,以后要对偏心楔进行统一加工。首先Φ60mm钻具要能从偏心楔面出来,在制作偏心楔时在楔面内部垫起的高度要缓慢平滑上升,长度不小于2m,采用电焊机对每个连接部位进行焊接,再使用砂轮机进行打磨,使每个连接点都要连接牢固并且打磨平滑,不允许出现毛刺、台阶、突起等情况。

3.针对不同情况、倾角制作不同厚度的楔面

陀螺偏心纠斜法中偏心楔面厚度是关系到纠斜效果的重要因素,因此我们根据不同情况制定了不同厚度的偏心楔,主要分为以下几种情况。

(1)当倾角大于1°时,楔面厚度30~35mm。

(2)当倾角小于1°大于0.5°时,楔面厚度20~30mm。

(3)当倾角小于0.5°时,楔面厚度15~20mm。

(4)在扫过井、处理过事故或使用水泥注起来进行纠斜的,由于钻孔井壁遭到破坏,楔面厚度增大一个等级。

4.严格按照制定尺寸加工、固定定位器

定位器采用尼龙胶管加工而成,外径尺寸58mm,内径尺寸47mm,长200mm,定位销固定在定位器的中间部位。加工好之后要对定位器的内壁进行打磨,防止有小的毛刺影响定位靴入靴。定位器在安装到偏心楔上的时候,由于钻杆规格略有差异,可以在定位器外壁缠少量胶带,以增加固定强度和与钻杆的同心度,避免晃动,并且与钻杆之间用铆钉铆住,固定好之后要把定位器里残留的塑料屑、铁屑等擦拭干净。

5.制定纠斜定向方位的选取方法

对纠斜定向方位的确定采取闭合方位、孔底方位与孔底倾角相结合的方法共同分析。主要方法有以下几种。

(1)当孔底倾角小于0.5°时,纠斜定向方位按照闭合方位来确定。

(2)当孔底倾角大于0.5°小于1°时,纠斜定向方位按照孔底方位和闭合方位的平均方位来确定。

(3)当孔底倾角大于1°时,纠斜定向方位按照孔底方位来确定。

如果孔底方位与闭合方位相差较大(大于50°)时,纠斜定向方位可以往闭合方位旋转10° ~20°。

6.控制纠斜过程中的钻进速度

严格控制纠斜过程中的钻进速度和压力,特别是小钻具钻进过程中,要减速、减压使小钻具突破偏心楔面,钻进3~5m后,提升偏心楔,进行扩孔,钻具前要加导向钻头,避免扩偏。扩完孔正常钻进后,为保持纠斜效果,在纠斜点到纠斜点下15m范围内,不可提高钻进的速度和压力。

十一、效果检查

经过效果实施,在2008年7月25日至9月15日共进行了27次钻孔纠斜,对纠斜失败原因统计如表2-7-6所示。

表2-7-6 经过效果实施后的纠斜失败原因统计

图2-7-6为实施前后纠斜成功率对比柱状图。由图2-7-6可看出,纠斜成功率达到了92.59%,完成了预定目标。

图2-7-6 实施前后纠斜成功率对比

在项目部的支持和小组成员的共同努力下,我们对后期施工的46次钻孔纠斜施工中的失败纠斜次数进行了统计,见表2-7-7。

表2-7-7 后期施工中纠斜失败原因统计

钻孔纠斜成功率达到了93.48%。通过活动前后的对比,已经达到了预期的目标,钻孔纠斜成功率由活动前的50%提高到了93.48%,取得了丰硕的成果。

十二、巩固措施,继续开展活动

在我们项目部全体成员共同努力下,该次小组活动取得了可喜的成果,为加快工程进度、提高工作效益作出了应有的贡献,小组成员增加了施工经验,得到了学习和锻炼,并受到了单位的奖励。我们小组决心把QC活动深入开展下去,继续采用QC的原理对施工其他环节进行质量控制。

通过对施工中各环节工作时间的分项统计,我们发现钻孔开孔对整个钻孔倾斜度影响非常大,而且对于不同深度的钻孔,纠斜的最佳位置存在差别,怎样使开孔影响减到最小,对不同设计孔深的钻孔怎样选取纠斜的最佳位置,将是我们小组下一步要进行的工作。

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