强化工艺纪律,狠抓产品质量
编者按:最近,在实施全面质量管理以后,贯彻TQC标准,已成为各车间广大职工十分关注的问题。为了把这一工作更好地继续坚持下去,更为了突出抓好环氯残留量问题,厂部多次召开了车间主任会议。王方大厂长在会上一再强调,要强化工艺纪律,狠抓产品质量,并提出了具体而又明确的要求。今将王厂长在多次会议上的讲话整理出来,供大家在执行工艺纪律时参考。
我想着重讲三个问题:
一、彻底转变作风,强化工艺纪律
最近,全厂各个车间,通过成立TQC小组以后,在抓现场管理、工序管理上,有了新的起色,具体表现在:
(1)各个车间,在现场的定置定位上有了明显的变化,东风的呔哔克车间,管理上井井有条。
(2)烘房也有了进步,原来工作质量不高,管理较差,地上点点滴滴,走到哪里,一不小心,鞋子都会被粘住。
(3)TQC小组下去检查,工人有所警觉,注意规范,这说明,思想认识上已经有所重视。
(4)在操作记录上也比以前规范,原来涂涂改改、马虎、简单,现在比较具体、详细。
但是,存在的问题仍然比较多。对此,我提出如下两点要求:
1.要比较、重鉴别。
最近,在呔哔克合成工艺上,因为有一个新旧工艺的交替过程,思想上比较混乱。通过一段时间的实践,大家觉得,按老办法投料,新工艺操作,新老结合,效果较好。王全芳车间:3锅有2锅达62公斤。有一锅投料130公斤,收60公斤。这样,生产1吨呔哔克,只消耗2.13吨环氯。东风那个车间,前阶段曾拿到过70公斤。但有时消耗不理想,不过,投料138公斤,拿到61公斤,也只2.2吨的消耗,也很不错了。我举这些例子的目的,是为了让大家比较,有比较才能有鉴别。希望大家通过比较,鉴别好坏,进一步完善新的工艺路线。现在是新老工艺的交替时期,操作上,车间主任要严肃工艺纪律,要认真深入下去。出现问题的因素较多,同样一个车间,半成品液也有高有低。有些操作人员像才上岗的医生看病那样,临床经验不足,未摸到其性能,在操作过程中,尚未掌握其固有的规律。所以,车间主任要一只一只锅子去抓,一只一只锅子进行分析、比较和鉴别,找到其中规律性的东西。最近,我们与做呔哔克的“老祖宗”一起研讨了几次,大家一致认为,工艺流程、工艺线路,说起来容易,做起来却并不简单。任何先进的工艺路线,总要人去做、去执行。一次合成,条件是非常苛刻的,差一点,就会老鸡婆变鸭。关键是要因事、因时、因地、因锅制宜。小试上拿80公斤都不稀奇,就怕生产上拿不到。我看生产中抓环氯降耗是第一步,提高收率才是第二步。车间主任首先要做内行,要精通,要吃一番苦。不吃苦是不可能获得成功的,更不能指导别人。过去,毛主席老用这一句话告诫干部“不能以其昏昏,使人昭昭。”这句话的意思是:自己糊里糊涂,怎能让人家明明白白呢?我看,这对我们也是适用的。厂长糊里糊涂,怎能叫车间主任明明白白呢?同样,车间主任糊里糊涂,又怎能叫职工明明白白呢?
2.要敢于抓、善于抓。
最近,我把主要精力放在抓生产上,我到车间去转,发现了问题,你们车间主任老是帮着职工掩盖。如在汰料工艺上,要兜底铲,夹水夹浆后,再把料液倒入离心机。因为汰料本身就是起溶解环氯作用的,没有浮面的甲醇,如何能降低环氯残留量呢?等我们发现了问题,职工推车间主任,车间主任则支支吾吾。我看,这是车间主任的意识问题,没有把环氯残留量放在心上。有人还索性敞开了做,黑芯芯怎会不飘进去?以后,如果我们再发现抽干了甲醇后去汰料,坚决要处罚。亡羊补牢虽然犹未为晚,但总不如未雨绸缪好吧!我们车间主任还是要抓在前头,尽量把问题消灭在萌芽状态。东风的呔哔克车间,检验一下,环氯残留量都在200个ppm以下,而我们这儿的车间却有400、500甚至1000个ppm,这是什么原因呢?我看关键在于抓,我再强调一遍,车间主任要敢于抓,敢于管,善于抓,善于管。
二、全厂上下动员,明确主攻目标
最近,接到了西欧两份传真,内容都是要求我们积极慎重地对待环氯残留量问题。他们都严肃地指出,今后环氯残留量超过50个ppm,坚快不要再装运,否则将拒收。
由此可见,环氯残留量问题,已直接关系到我们化工厂的生死存亡,我要在这里大声疾呼:迅速动员起来,明确主攻目标,坚决把环氯残留量控制在50个ppm以下。对此,我想讲三点看法:
1.可能性。
把环氯残留量控制在50个ppm以下,并不是高不可攀的。我们不妨回忆一下,89年我们刚做呔哔克的时候,德国一家公司分析,我们的残留量只有7.4个ppm,一般情况下,也只有20或30个ppm,这说明,攻下50个ppm的目标,是完全可能的。前阶段,我们把前几年的产品再重新检测一下,一般也只在30、40、50个ppm,最高的也只100多个ppm,而现在为什么做不到?我们车间主任心里究竟想不想攻下这个目标?
2.迫切性。(www.xing528.com)
成立了TQC办公室以后,似乎好了一些,但问题还是比较严重。主要原因是领导不重视,职能部门不重视,车间主任不重视。现在已到了不能不重视的时候了。希望大家认识这一问题的迫切性。
首先,从我们厂长开始,从现在起,坚决抓质量。要硬硬心肠,坚决抓到底。今后,我们要将精力放在生产现场上。蒸馏、汰料、烘房,每一环都要抓好。车间主任重视了,操作工也得重视,要根据不同锅子,不同性能,灵活掌握,甚至什么时候关汽,什么时候输冷却水,什么时候排水,都要加强观察,因锅制宜,做到一环不松,一着不让。
3.可行性。
我想在这里讲几点可行性措施,是否真正可行,还希望大家在实践中完善。
(1)在蒸馏上,是否可以考虑把汽保温改成水液保温。对此,车间主任要顶上去,坚决改好。在改水保温的同时,时间可以适当拉长,克服职工草率完成的想法,希望每个车间都要交待好工艺纪律。
(2)在汰料上,要紧紧跟上去,车间主任两只眼睛都要盯好,一定要一边汰,一边扒,各车间都要配齐扒榔,离心机的高度也要适当,这也要作为工艺纪律执行。
(3)在烘房上,原来9小时,10小时,现在是否可以延长到16小时,温度要控制好,关汽前,温度可升到85摄氏度,不超过90摄氏度,盘子满浅和块头大小,也要掌握,块头要全部碾碎,可用破碎机或手工。
(4)在造粒上,环氯残留量也是个重点,要控制好。
(5)质检部门,要组织轮流查岗,特别是晚上,烘房、汰料等关键部位不能松。
总之,希望车间里的干品,坚决要下降到150个ppm以下,后段,粉状物要降到100个ppm以下。
现在,全厂总攻目标已十分明确,9月份坚决把环氯残留量控制在50个ppm以下。
三、加强统计管理,注重循环交流
前两年,每天每个车间、班组都有数字统计上来,现在,这些数据却不能及时上报,希望车间主任学会全面抓,抓全面,搞好统计工作。
任何一个车间,都要健全统计制度,每天报表要送上来,使科长、厂长心中有数。并马上深入下去,发现问题,解决问题。这就是“生产—信息—生产”的循环。本应下情上报,上情下达,而现在只有上情下达,而无下情上报,就不能正常循环。
在统计上,要防止弄虚作假,绝对不能提供假情报。我以为,统计制度健全不健全,就可看出管理工作好不好。要求每个车间台账要清楚,统计对象、项目、原材料消耗、干品、湿品,都要一目了然。车间主任不抓统计,是管理混乱的表现,如果你们每天的统计数字准确,就能为我进行周密思考提供必要的根据。
最后,我还得强调,要抓好满负荷运转,争取每天做12—15锅,有困难希望你们车间主任与职工一起努力克服。
再打一个招呼,TQC成立后,要得罪一部分人,对你们车间里某些职工的处罚,实际上只会便于你们开展工作。不要有抵触情绪,更不能有逆反心理,坚决支持TQC工作,只会对我们整个企业有好处。
1995年8月1日
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。