电站锅炉连续爆管事故原因分析
王泉生 马天榜
陕西省锅炉压力容器检验所
1 前 言
某电厂锅炉在运行22 640h后,连续发生水冷壁、过热器爆管事故,但均未造成人员和其他设备的损失。在近期大修检验中,我们就此进行了检查分析。
2 锅炉基本情况
锅炉锅筒工作压力:11.28MPa,额定蒸发量:410t/h,过热蒸汽出口压力:9.81MPa,过热蒸汽出口温度:540℃。
低温过热器材料:20G、规格φ42×5mm,高温过热器蛇形管束材料:12Cr1MoV、规格φ42×5mm,炉膛水冷壁材料:20G、规格φ60×5mm。
此外,在炉膛内四面水冷壁上,装设12台炉膛吹灰器;在炉膛上部水平烟道过热器区域左右侧墙上装设了6台可伸缩式吹灰器,行程为5m;在上、下省煤器区装有固定吹灰器16台。吹灰介质为饱和蒸汽,压力为1.27~1.96MPa,温度为320℃。
3 现场检验情况
第一次爆管位于炉膛左侧IK4吹灰器口前侧第5根水冷壁,爆口在管子向火侧偏向吹灰器口方向,称刀刃状(见附图1),沿吹灰器口至爆口有一道明显的管壁吹损减薄痕迹。经扩大检查发现几乎所有吹灰器(省煤器处除外)附近受热面管子均有不同程度的吹损,且具有一定特征,即沿一个方向吹损特别严重(见附图2)。第二次爆管部位发生在水平烟道处的高温过热器左右两端管束,此处距伸缩式吹灰器的垂直距离约0.6m。高温过热器两端管子各爆破了5根,爆破长度沿管纵向从8~130mm不等(见附图3),爆破部位剩余壁厚最小值为0.3mm,较大的为0.5mm,爆破口周围外表面约弧面几乎被磨成平面状且均朝向吹灰器侧,“缺肉”部位金属表面有冲刷磨损痕迹,管内表面未见异常且光洁无垢。爆破口附近未见过热迹象,而过热器管束的其他部位未见冲刷磨损迹象。经取样分析,管材的理化性能及金相组织均无明显异常。
4 爆管原因分析
一般情况下,锅炉爆管主要与以下几方面原因有关:
(1)启动、停炉不符合要求,升温升压或升负荷过快,停炉时冷却过快,放水过早等,使炉内管子冷热不均,产生过大的热应力以致爆管。
(2)运行中负荷变化太快,形成负荷突变,致使管内水循环变慢或停滞,使管子局部过热而损坏。(www.xing528.com)
(3)运行中燃烧调节不当,引起火焰偏心或炉膛结渣等,使管子局部过热以致爆管;管子材质不符合要求,制造、安装、检修质量不良等。
(4)管内腐蚀、结垢和积盐,给水质量差,水中含氧多,造成管内腐蚀严重而破裂。
(5)其他非正常磨损:打渣、吹灰等方式不正确而磨损管子等引起爆管。
经查阅锅炉运行记录,结合现场检验情况,没有过热和负荷突变的记录和迹象,锅炉燃烧系统运行良好,故上述第(1)(2)(3)条原因可排除。经审查制造、安装质量文件等,结合受热面的检验,未见制造、安装及管材质量问题,第(4)种原因也应排除。现场对爆管部位进行割管检查,管内壁光洁平滑,未见腐蚀、结垢和积盐等现象,且给水质量和蒸汽品质符合要求,因此可确认不是由于管内壁腐蚀或结垢而引发爆管。
爆管部位均位于吹灰器附近,其外表面明显磨损,且壁厚减薄量很大,因此爆管与吹灰工艺有直接关系。该锅炉吹灰系统采用饱和蒸汽,从现场了解分析,吹灰系统的自动疏水效果不佳,每次吹灰起始阶段吹灰蒸汽中夹带较多的凝结水,在高压、高速条件下,对附近管子外壁造成严重冲刷磨损,日积月累,最终形成典型的壁厚减薄失效;对于过热器中间部位的管束因含水量已经降低,所以未形成明显冲刷磨损。所以,可判定,连续爆管是由于吹灰器疏水不畅,致使每次启动蒸汽夹带凝结水而造成管子冲刷磨损所致。
5 整改和预防建议
根据上述原因分析,我们认为检修时应重点修复吹灰系统的自动疏水装置,并提高吹灰蒸汽输送管道保温效果,确保蒸汽干度(或改用过热蒸汽)。再者,运行中规范操作,保证吹灰系统正常运行。也可采取加防磨瓦或涂防磨漆等防磨措施,将管壁磨损降低到最低程度,确保受热面管束有足够的强度,并定期检查防磨装置状况,以保证锅炉安全运行。
图1
图2
图3
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