首页 百科知识 承压类特种设备安全性分析

承压类特种设备安全性分析

时间:2023-12-04 百科知识 版权反馈
【摘要】:电站锅炉连续爆管事故原因分析王泉生马天榜陕西省锅炉压力容器检验所1前言某电厂锅炉在运行22 640h后,连续发生水冷壁、过热器爆管事故,但均未造成人员和其他设备的损失。第二次爆管部位发生在水平烟道处的高温过热器左右两端管束,此处距伸缩式吹灰器的垂直距离约0.6m。所以,可判定,连续爆管是由于吹灰器疏水不畅,致使每次启动蒸汽夹带凝结水而造成管子冲刷磨损所致。

承压类特种设备安全性分析

电站锅炉连续爆管事故原因分析

王泉生 马天榜

陕西省锅炉压力容器检验所

1 前 言

某电厂锅炉在运行22 640h后,连续发生水冷壁、过热器爆管事故,但均未造成人员和其他设备的损失。在近期大修检验中,我们就此进行了检查分析。

2 锅炉基本情况

锅炉锅筒工作压力:11.28MPa,额定蒸发量:410t/h,过热蒸汽出口压力:9.81MPa,过热蒸汽出口温度:540℃。

低温过热器材料:20G、规格φ42×5mm,高温过热器蛇形管束材料:12Cr1MoV、规格φ42×5mm,炉膛水冷壁材料:20G、规格φ60×5mm。

此外,在炉膛内四面水冷壁上,装设12台炉膛吹灰器;在炉膛上部水平烟道过热器区域左右侧墙上装设了6台可伸缩式吹灰器,行程为5m;在上、下省煤器区装有固定吹灰器16台。吹灰介质为饱和蒸汽,压力为1.27~1.96MPa,温度为320℃。

3 现场检验情况

第一次爆管位于炉膛左侧IK4吹灰器口前侧第5根水冷壁,爆口在管子向火侧偏向吹灰器口方向,称刀刃状(见附图1),沿吹灰器口至爆口有一道明显的管壁吹损减薄痕迹。经扩大检查发现几乎所有吹灰器(省煤器处除外)附近受热面管子均有不同程度的吹损,且具有一定特征,即沿一个方向吹损特别严重(见附图2)。第二次爆管部位发生在水平烟道处的高温过热器左右两端管束,此处距伸缩式吹灰器的垂直距离约0.6m。高温过热器两端管子各爆破了5根,爆破长度沿管纵向从8~130mm不等(见附图3),爆破部位剩余壁厚最小值为0.3mm,较大的为0.5mm,爆破口周围外表面约img121弧面几乎被磨成平面状且均朝向吹灰器侧,“缺肉”部位金属表面有冲刷磨损痕迹,管内表面未见异常且光洁无垢。爆破口附近未见过热迹象,而过热器管束的其他部位未见冲刷磨损迹象。经取样分析,管材的理化性能及金相组织均无明显异常。

4 爆管原因分析

一般情况下,锅炉爆管主要与以下几方面原因有关:

(1)启动、停炉不符合要求,升温升压或升负荷过快,停炉时冷却过快,放水过早等,使炉内管子冷热不均,产生过大的热应力以致爆管。

(2)运行中负荷变化太快,形成负荷突变,致使管内水循环变慢或停滞,使管子局部过热而损坏。(www.xing528.com)

(3)运行中燃烧调节不当,引起火焰偏心或炉膛结渣等,使管子局部过热以致爆管;管子材质不符合要求,制造、安装、检修质量不良等。

(4)管内腐蚀、结垢和积盐,给水质量差,水中含氧多,造成管内腐蚀严重而破裂。

(5)其他非正常磨损:打渣、吹灰等方式不正确而磨损管子等引起爆管。

经查阅锅炉运行记录,结合现场检验情况,没有过热和负荷突变的记录和迹象,锅炉燃烧系统运行良好,故上述第(1)(2)(3)条原因可排除。经审查制造、安装质量文件等,结合受热面的检验,未见制造、安装及管材质量问题,第(4)种原因也应排除。现场对爆管部位进行割管检查,管内壁光洁平滑,未见腐蚀、结垢和积盐等现象,且给水质量和蒸汽品质符合要求,因此可确认不是由于管内壁腐蚀或结垢而引发爆管。

爆管部位均位于吹灰器附近,其外表面明显磨损,且壁厚减薄量很大,因此爆管与吹灰工艺有直接关系。该锅炉吹灰系统采用饱和蒸汽,从现场了解分析,吹灰系统的自动疏水效果不佳,每次吹灰起始阶段吹灰蒸汽中夹带较多的凝结水,在高压、高速条件下,对附近管子外壁造成严重冲刷磨损,日积月累,最终形成典型的壁厚减薄失效;对于过热器中间部位的管束因含水量已经降低,所以未形成明显冲刷磨损。所以,可判定,连续爆管是由于吹灰器疏水不畅,致使每次启动蒸汽夹带凝结水而造成管子冲刷磨损所致。

5 整改和预防建议

根据上述原因分析,我们认为检修时应重点修复吹灰系统的自动疏水装置,并提高吹灰蒸汽输送管道保温效果,确保蒸汽干度(或改用过热蒸汽)。再者,运行中规范操作,保证吹灰系统正常运行。也可采取加防磨瓦或涂防磨漆等防磨措施,将管壁磨损降低到最低程度,确保受热面管束有足够的强度,并定期检查防磨装置状况,以保证锅炉安全运行。

img122

图1

img123

图2

img124

图3

(该论文为2006年11月“陕西省特种设备协会2006年学术年会”交流论文)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

我要反馈