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锅炉漏水事故剖析及安全性分析

时间:2023-12-04 百科知识 版权反馈
【摘要】:对KZL120-7/95/70-AⅡ型锅炉一起漏水事故的剖析徐金海马天榜陕西省锅炉压力容器检验所1引言1989年7月我们对某单位一台发生漏水事故的KZL120-7/95/70-AⅡ型锅炉进行了检验。1989 年1月停炉压火期间,司炉人员听到锅炉后部有响声,打开后部观察门检查,发现烟管与管板连接处向外漏水,随即停炉。修复采暖系统除污器,并坚持定期检查,清理除污器,以防系统内杂物进入锅炉。采取以上措施后,该锅炉已安全运行4个采暖期,设备状态良好。

锅炉漏水事故剖析及安全性分析

对KZL120-7/95/70-AⅡ型锅炉一起漏水事故的剖析

徐金海 马天榜

陕西省锅炉压力容器检验所

1 引 言

1989年7月我们对某单位一台发生漏水事故的KZL120-7/95/70-AⅡ型锅炉进行了检验。该锅炉系1987年7月制造,同年10月安装使用,使用压力为0.5~0.7MPa。1989 年1月停炉压火期间,司炉人员听到锅炉后部有响声,打开后部观察门检查,发现烟管与管板连接处向外漏水,随即停炉。

据司炉人员讲,锅炉运行期间,出水温度可达95℃,回水温度在70℃左右,锅炉水处理采用自动浮床钠离子交换器,由于采暖系统漏水严重,锅炉补水量较大,而离子交换器的出水又满足不了要求,故常常将原水直接打入锅炉,锅炉房也没有运行记录和水质化验记录。

2 检验结果

经过对锅炉技术资料的审查和锅炉本体全面检验,发现该锅炉存在以下问题:

(1)锅炉图纸资料中,烟管与管板的连接方式为胀接(拉撑管除外),而实际上为焊接,且管头伸出长度不一,有的高出角焊缝约2mm。

(2)经着色探伤发现在锅筒后管板高温侧有7根烟管与管板的焊缝上出现11条裂纹,在几条较大裂纹的尖端有放射性的细小裂纹分布在管板上,其中上排右起第四根管头上裂纹最大,其裂纹沿管子纵向长度为15mm,沿管子径向长度为20mm,并裂到管板上约5 mm,裂纹最大张口处位于管端,张口为1.5mm,所有裂纹的裂口均在管端焊缝不饱满或有缺陷处。

(3)经对裂缝的烟管及管板取样化验和金相分析,其化学成分和金相组织均无异常现象。

(4)锅炉筒体内壁普遍结有水垢,后管板管群区壁面结有5mm左右的水垢,锅筒底部积泥渣约100mm。

(5)采暖系统除污器不起作用。

3 原因分析

根据检验结果分析,我们认为引起锅炉后管板高温侧烟管焊口裂纹的原因有以下几点:(www.xing528.com)

首先从裂纹部位来看,主要集中在后管板高温侧管群区上中部。根据该锅炉的结构和其锅内水循环工况分析,发生裂纹部位正是水循环滞流的管群区,锅水在此处易产生过冷沸腾现象,致使烟管及管板换热条件恶化,壁温升高,热胀冷缩量较大,而管群区上部管板即不受热又有角板拉撑固定在不受热的锅筒顶部,这样,由于其膨胀不均,导致烟管与管板焊缝处应力过大,这是该型锅炉的一个结构缺陷,也是引起裂纹的主要原因之一。

其次,该锅炉在运行中频繁启停,间断补水,致使锅炉各受热部件工作条件恶化,热胀冷缩量较大,加之该锅炉所有烟管均为焊接,连接处内应力较大,从而导致烟管焊缝处热疲劳产生裂纹。

第三,锅内结垢,传热恶化,排烟温度升高,使管板高温区烟管管头及焊缝处工作环境变坏,导致裂纹不断扩展。

第四,烟管和管板焊口开始裂纹渗漏,未能及时检查发现,致使一些腐蚀物质渗入裂纹之中,从而加速了裂纹的扩展。

4 处理意见

针对以上检验结果及原因分析情况,要从根本上解决问题,就必须在锅炉结构及科学管理上下工夫。对此,我们本着简单、易行、实用的原则,采取以下处理措施:

(1)由原制造单位按“规程”要求,更换有裂纹的烟管,对延伸到管板上的裂纹进行彻底打磨,用低氢型焊材进行补焊,而且要求角焊缝外观成型美观,烟管伸出长度应与焊缝平齐。

(2)在锅内两侧水冷壁接口上部100mm处安装导流挡板,以疏导锅内水流不断冲刷锅筒前后管板管群区和锅筒底部,从而防止锅内产生滞流区造成锅筒管板热应变疲劳裂纹的现象发生。

(3)彻底清除锅内水垢泥渣,加强水质处理工作,真正做到不合格水质不得进入锅炉,并按技术要求定期排污。

(4)修复采暖系统除污器,并坚持定期检查,清理除污器,以防系统内杂物进入锅炉。

(5)加强锅炉房管理,完善各项规章制度,明确责任,认真做好各项工作记录,坚持定期检查维修制度,发现问题随时解决,切实按照《锅炉房安全管理规定》做好工作,确保锅炉安全经济运行。

采取以上措施后,该锅炉已安全运行4个采暖期,设备状态良好。

(注:该论文发表于《锅炉压力容器安全技术》1993年第4期)

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