对KZL120-7/95/70-AⅡ型锅炉一起漏水事故的剖析
徐金海 马天榜
陕西省锅炉压力容器检验所
1 引 言
1989年7月我们对某单位一台发生漏水事故的KZL120-7/95/70-AⅡ型锅炉进行了检验。该锅炉系1987年7月制造,同年10月安装使用,使用压力为0.5~0.7MPa。1989 年1月停炉压火期间,司炉人员听到锅炉后部有响声,打开后部观察门检查,发现烟管与管板连接处向外漏水,随即停炉。
据司炉人员讲,锅炉运行期间,出水温度可达95℃,回水温度在70℃左右,锅炉水处理采用自动浮床钠离子交换器,由于采暖系统漏水严重,锅炉补水量较大,而离子交换器的出水又满足不了要求,故常常将原水直接打入锅炉,锅炉房也没有运行记录和水质化验记录。
2 检验结果
经过对锅炉技术资料的审查和锅炉本体全面检验,发现该锅炉存在以下问题:
(1)锅炉图纸资料中,烟管与管板的连接方式为胀接(拉撑管除外),而实际上为焊接,且管头伸出长度不一,有的高出角焊缝约2mm。
(2)经着色探伤发现在锅筒后管板高温侧有7根烟管与管板的焊缝上出现11条裂纹,在几条较大裂纹的尖端有放射性的细小裂纹分布在管板上,其中上排右起第四根管头上裂纹最大,其裂纹沿管子纵向长度为15mm,沿管子径向长度为20mm,并裂到管板上约5 mm,裂纹最大张口处位于管端,张口为1.5mm,所有裂纹的裂口均在管端焊缝不饱满或有缺陷处。
(3)经对裂缝的烟管及管板取样化验和金相分析,其化学成分和金相组织均无异常现象。
(4)锅炉筒体内壁普遍结有水垢,后管板管群区壁面结有5mm左右的水垢,锅筒底部积泥渣约100mm。
(5)采暖系统除污器不起作用。
3 原因分析
根据检验结果分析,我们认为引起锅炉后管板高温侧烟管焊口裂纹的原因有以下几点:(www.xing528.com)
首先从裂纹部位来看,主要集中在后管板高温侧管群区上中部。根据该锅炉的结构和其锅内水循环工况分析,发生裂纹部位正是水循环滞流的管群区,锅水在此处易产生过冷沸腾现象,致使烟管及管板换热条件恶化,壁温升高,热胀冷缩量较大,而管群区上部管板即不受热又有角板拉撑固定在不受热的锅筒顶部,这样,由于其膨胀不均,导致烟管与管板焊缝处应力过大,这是该型锅炉的一个结构缺陷,也是引起裂纹的主要原因之一。
其次,该锅炉在运行中频繁启停,间断补水,致使锅炉各受热部件工作条件恶化,热胀冷缩量较大,加之该锅炉所有烟管均为焊接,连接处内应力较大,从而导致烟管焊缝处热疲劳产生裂纹。
第三,锅内结垢,传热恶化,排烟温度升高,使管板高温区烟管管头及焊缝处工作环境变坏,导致裂纹不断扩展。
第四,烟管和管板焊口开始裂纹渗漏,未能及时检查发现,致使一些腐蚀物质渗入裂纹之中,从而加速了裂纹的扩展。
4 处理意见
针对以上检验结果及原因分析情况,要从根本上解决问题,就必须在锅炉结构及科学管理上下工夫。对此,我们本着简单、易行、实用的原则,采取以下处理措施:
(1)由原制造单位按“规程”要求,更换有裂纹的烟管,对延伸到管板上的裂纹进行彻底打磨,用低氢型焊材进行补焊,而且要求角焊缝外观成型美观,烟管伸出长度应与焊缝平齐。
(2)在锅内两侧水冷壁接口上部100mm处安装导流挡板,以疏导锅内水流不断冲刷锅筒前后管板管群区和锅筒底部,从而防止锅内产生滞流区造成锅筒管板热应变疲劳裂纹的现象发生。
(3)彻底清除锅内水垢泥渣,加强水质处理工作,真正做到不合格水质不得进入锅炉,并按技术要求定期排污。
(4)修复采暖系统除污器,并坚持定期检查,清理除污器,以防系统内杂物进入锅炉。
(5)加强锅炉房管理,完善各项规章制度,明确责任,认真做好各项工作记录,坚持定期检查维修制度,发现问题随时解决,切实按照《锅炉房安全管理规定》做好工作,确保锅炉安全经济运行。
采取以上措施后,该锅炉已安全运行4个采暖期,设备状态良好。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。